矿石是氧化铝生产的关键原料,其质量优劣和供应稳定关系着后续生产工艺的调整。作为一名工艺专员,王雪锋自担任东方希望渑池铝业矿石管理工作以来,始终秉承集团“事事追求点点滴滴的合理化”的价值观念,每天与矿石为伴,以设备为友,他从矿石质量、堆存、掺配等方面精准发力,通过对到厂矿石的合理调度和调配,为公司矿石保供和稳定生产做好过程管理和源头把控,他是保证生产指标稳定的“战士”,也是守护矿石及产品质量的“哨兵”。
严控源头 杜绝病从口入
到厂矿石的溶出效果、堆存及掺配等直接影响着生产计划的完成,同时影响着矿、碱、灰、电的消耗指标,是影响公司盈利水平重要因素之一。随着矿石供应紧张、价格上涨,到场矿石产地也日益变得复杂起来,为确保到厂矿石质量的稳定性,王雪锋将重心前移,从源头抓起,严把矿石入口关。他每天扎进矿石堆场,拿着取样铲,提着采样袋,逐一摸底检查,现场查看矿堆、取样掌握质量、查看实验指标,做到堆堆采样、堆堆化验。除了通过观察整体色差、外观、粒度差异等确定矿石质量外,工区时常会遇到矿石化验指标正常,但是溶出效果不佳的矿石。针对这类异常矿石,王雪锋都会以最快速度开展不同条件的溶出实验,并根据溶出结果调整矿石掺配,最大限度确保溶出效果,实现矿石质量在指标和效益上的双重保障。
今年5月份,王雪锋在采样现场抽检矿石时,发现到货矿石表面无异常但存在异味。为确保质量,王雪锋将样品洗净后对溶液成分检测,并开展溶出性能实验,经过分析,王雪锋发现这批矿石经过药剂处理,使用后将对生产造成严重影响。面对日到货量上万吨的矿石,这样的事情屡见不鲜。仅今年二季度,在王雪锋抽样的100车矿石中,其中按标准罚没达到作假标准矿石5车,单车矿石样品前后铝硅比差异超标矿石16车,为公司减少损失数十万元。
严管过程 合理调整物料
过程决定结果,只有把中间环节做好了,才能取得好的成效。到厂矿石多种多样,合理卸货堆存不仅可以提高卸车效率,还能减少不必要的转运工作。为确保堆存的合理性,王雪锋深入矿石堆场,现场对侧翻、后翻、半挂各种型号车辆的转弯半径、卸车时间、场地需求等数据进行测量、统计,确定车辆的进车数量,并对卸车场地提前规划。对于到厂不同质量的矿石,王雪锋根据生产需求,按照矿石指标、日耗用量等,优化各类矿石堆存布局,制定矿石堆存方案,对矿石分类、分堆、分层管理,减少转运量和转运耗用,大大提高了配矿效率,降低了生产成本。
随着公司生产模式的调整,进口矿使用占比较之前提高20%,由于溶出三组单独使用进口矿,矿石用量受1号矿石大棚场地限制,日转运量达到使用量的30%。发现该问题后,王雪锋深入现场研究矿石分区问题,并提出将1号矿石大棚东侧低铝矿石转运至其他矿区,单独储存到货进口矿,取消运输转运工作,有效减少了转运过程中的物料浪费、人力浪费和资源浪费。针对矿石库存不足问题,王雪锋拓宽配矿思路,调整配矿结构,计算掺配比例,通过不同掺配方式对比,确定低铝矿掺配方案,掺配后,吨铝生产成本降低了11元。
严抓指标 确保生产稳定
矿石的指标影响着耗用指标的计算,同时也影响着产量的计算。由于进口矿水分较高,上调进口矿掺配比例后,通过1号矿石大棚4个临时下料口同时下料时,虽然能够满足下矿需求,但下料口经常出现堵塞的情况。为避免大块矿石堵塞磨机进料弯管,每个下料口都需现场人员进行看护。为保证每个下料口的供料稳定,本地矿和进口矿分散堆存,不仅影响堆存布局,上矿效率也明显降低,同时严重影响矿石指标。王雪锋发现这个问题后,立即组织原料、运输相关人员,大家集思广益,以设备优化、技术改造、指标改善为着力点,现场分析下料情况,讨论改进下料方式,通过分矿集中上料与同时掺配上料方式指标对比,最终确定将掺配模式调整为集中2台磨机分矿上料,同时通过上料筛分、磨机出料管改造、加装流量计均匀分料等改进,不仅解决了下料堵塞和劳动效率问题,还有效稳定了原料矿浆,保证了配灰的稳定性,指标合格率提高了4.6%。
七年的坚守,王雪锋用务实、精益的工作精神,一步步从巡操工成长为氧铝工艺专员。他是原料“把关人”,更是“守门员”,在坚持标准管理的过程中,成为守护矿石质量、指标管理、生产稳定的标杆,用实际行动践行着东方希望人“诚信、正气、正义”的精神底色。
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