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错混料,在PCB行业的质量管控中是雷区,但对于产品设计相似度较高,且外型尺寸一致的包装工序来讲,混料却又是一个比较常见,且难以控制的问题。
质量是企业生产最基本的保障,为更有效的提升产品质量、推动生产员工操作标准化作业,改善产线错混料异常产生,降低公司成本,K1品质经理邓江英于2022年3月份组织多功能小组(工程、工艺、生产、品质)负责人、相关部门主管及一线骨干员工成立错混料改善专案小组,对产品错混料问题进行现状分析,大家对改善思路进行研究讨论,并从设计、生产过程方面制定有效的改善方案。
生产现场,做到一环扣一环。上下工序间严格把控此类问题,安排专人对产品进行100%全检;包装现场,相似产品分时间、分区域摆放,标识明确。过程中确保对每包装完成一款产品,打印专用标签张贴在产品上,防止错放,并在装箱后由QA进行100%全检做最后确认。

经过实际改善,实时记录数据验证改善效果,对改善前后的数据进行对比:专案成立改善前(21年7月份至22年2月份),公司QA内部拦截混料异常37单,客户投诉3单;专案成立改善后(22年3月至8月份),半年内厂内QA拦截错混料8单,客户投诉为0单。在产线员工的积极配合下及经过专案小组成员的不断改善和优化,可见效果显著,错混料现象得到立竿见影的改善效果。
本次改善活动有效地建立健全了应对不良问题的反应机制,从人员、设备、物料、方法、环境等角度上寻找真因,解决其中的问题,最终减少错混料现象的产生。对此,公司对专案组成员进行了嘉奖,鼓励大家再接再厉,持续改进。
品质问题的改善,是一个个可以确定的目标,不是简单的口号,需要管理人员和生产员工协同作战,深入一线,发现问题,潜心钻研,制定并落实好各项改善措施。只有全面的、全员的、持续的改善,才能实现产品良率提升、效率提升、降本增效的目标,推动公司高质量发展。
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