员工A
听说在海南发电有这样一支队伍,在那里,每个人都踔厉奋发,朝气蓬勃。精准高效、吃苦耐劳、永不言弃是他们的品格。学习研究中,你追我赶,敢想敢干,创新成果不断;工作上,摩拳擦掌,迎难直上,犹如下山猛虎,势不可当。
哦?这样优秀!为何?
员工B
员工A
因为他们的带头人胡诚刚被中国海油评为“燃机轮机运营维护技能大师”。
不仅如此
他先后组织实施
燃烧器低氮改造
混气调试等10余项重大技术改造
解决设备重大缺陷500余项
完成创新成果10余项
创造经济效益超3500万元
先后被评为
海南省“劳动模范”
中国海洋石油集团公司“首届海油工匠”
全国“劳动模范”
“劳动托举梦想,奋斗书写华章”
就是他的真实写照
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大胆尝试 打破国外技术垄断
2018年,随着国家环保要求日益严格,“质量效益年”活动进入常态化,如何降低氮氧化物排放?哪里还能节约成本?成了公司高质量发展的两大难题。刚成立不久的工作室有了一个大胆的想法:主动出击,拿回西门子燃机燃烧系统自主维护的主动权!不仅能降低氮氧化物排放,一次还能节省近30万的维修成本!
说干就干,加班加点研究西门子燃机核心调整程序,上百页图纸、数十个系统参数、夜以继日调试,最终在纷繁复杂的程序中找到相关核心动态参数,经过一个月的改造调试后,燃气轮机排放的NOx排放值控制在21㎎/m³以内,较调试前36㎎/m³大幅降低,机组燃烧稳定性和环保性大幅提升,成功打破国外技术垄断,同时为国内同类型机组提供技术参照。
自主维修 挽回损失近亿元
在2020年初刚结束的#12-14机组大修中,胡诚和他的团队再一次攻克技术难关。在此次大修最后的收尾阶段,将#12燃机转子放回本体进行回转测量时,发现转子圆周跳动值多处超标,无法规范安装。按照常规操作,只能将机组返回德国厂家处理,这来来回回至少要6个月。
“不行!6个月太长了,我们自己干!”在与德国专家交流后,胡诚大胆提出:可以通过调整转子各部件角度,使转子整体圆周跳动符合标准。但是总共有20级轮盘和1个中间空心轴,每个轮盘按0°、90°、180°、270°旋转4次计算,旋转组合数量多,现场工作量大。“再麻烦,也要干!”随后,是数百次的轮盘拆装、测量、调整,通过不断地组合分析、排出无影响因素,最终找出转子跳动超差原因并得到解决。
经过30个昼夜连续奋战后,机组重新启动,此次自主维修节省了转子返回德国总厂精加工费用数十万元,同时减少6个月的发电经济损失近亿元。
日常操练不怕苦 “战场”历练不畏难
得益于日常的操练和在“战场”上的历练,一个个青年员工在这里获得岗位晋升,成长为公司的技术骨干。胡诚也会通过技能竞赛增加员工的动手机会和学习兴趣。
春节假期刚结束,工作室成员又聚到一起,一边是青年员工黄坤明、姜宏伟、黄皓源在PLC试验平台上根据师父给的图纸进行系统搭建、调试,抓紧一切机会操练;另一边,技术专工陈进、陈文瑞在就今年的QC课题做研究。
“我将带领工作室成员,在技术攻关和技术创新上下功夫,同时加强技能传承和技术交流,争取进一步提升企业创新动力,助力公司高质量发展。”问到接下来的计划,胡诚这样说。
2021年第82期 | 总第954期
图/文 | 张乐阳
编辑 | 张乐阳

