2024年以来,珠海电厂设备检修部积极贯彻落实气电集团“三基”专项提升工作要求,践行精益生产理念,紧紧围绕节能降耗、提质降本增效目标,提高基层班组技术水平,持续增强基层班组工作能效。
度电必争,深挖提质增效潜力
在压力管道检验与安全评定工作中,需停运全厂供热系统并自然冷却至少6天,方能满足条件。根据广东电网“以热定电”规则,若供热系统全停,全停期间公司机组发电负荷将大幅下降。设备检修部机务专业充分发挥主观能动性,寻找有效解决方案,与设备检测相关单位多次协商和技术研讨,最终决定采用更加先进的X射线数字成像检测技术,并适当调整检测范围,实现机组连运、管道检测“两不误”,为提质增效工作奠定坚实的基础。
技术革新,提升设备安全稳定性能
通过隐患排查,设备检修部发现余热锅炉低压蒸发器上部弯头出现腐蚀,管件有减薄泄漏风险,为防止低压蒸发器受热面爆管导致机组紧急停机事件发生,机务专业组积极应对潜在风险,制定专项施工方案。通常,单台机组改造常规计划工期是33天,机务专业组通过合理安排工期、改进焊接工艺,严格三级验收,升级更换低压蒸发器弯头材质,共完成总焊口1508个,比原计划提前5天完成全部改造作业,修后焊口一次合格率99.16%,焊口合格率100%。低压系统超水压试验一次性成功,试验结果远优于标准值,改造成果明显,有力保障了余热锅炉设备安全稳定运行。
精益求精,助推公司高质量发展
珠海电厂原有3台补给水泵及系统附属的3台380伏工频电机,由于长期处在高盐份生产环境中,出现严重老化及腐蚀现象。针对上述情况,设备检修部机务专业制定升级改造方案,实现补给水泵变频调节功能。项目实施后,单台补给水泵800吨/小时流量运行时,电机频率降至34赫兹,全年节电约35万度,节能效果显著。泵体关键通流部件全部升级为超级双相不锈钢材质,消除了设备安全隐患,保障了补给水系统安全稳定运行。
接下来,珠海电厂设备检修部将持续深挖降本潜力,提高自主检修改造能力,紧盯生产管控和目标,由点到面扎实推进提质降本增效工作开展,推动珠海电厂高质量发展。
2024年第776期 | 总第4039期
文|杨宇林
图|珠海电厂
编辑|王铭
责任编辑|轩倩茹
监制|苏勇