时序更替,芳华四秩。从1984年到2024年,时代新材走过40年风雨历程。40年,是一次跨越里程的幅度,丈量着时代新材与时俱进、敢为人先、创新发展的力度;40年,是一种奋力拼搏的态度,承载着时代新材唯实、精进、创新、成事的温度。
卌载耕耘,笃行致远;追梦路上,与你同行。时代新材围绕中国中车“双赛道双集群”产业发展新格局,致力于成为高分子材料研究与工程化应用的领先者。
走过风云激荡的岁月,一个个拼搏、创新、汗水、感动交织的故事,记录着新材人接续奋斗的足迹,串联成时代新材发展的历史篇章。为致敬过往、传承精神、激励未来,时代新材官微推出“成材记”企业文化故事专栏。今天推出第7期——我与轴箱弹簧的故事。
初来时代显身手,轴箱弹簧首装车。
运行几年出故障,蠕变脱胶遇挫折。
国内封杀白发生,锲而不舍再攻克。
忍辱负重续增长,五洲四海应用多。
1996年,我离开原株洲乳胶研究所,加入时代新材的前身——时代橡塑实业有限责任公司。当时,公司的韶山橡胶堆已经是一个主打利润产品,但只有继续拓展新的利润点,公司才会有未来。我越发感觉到自己选择时代新材的意义和责任的重大。
轴箱橡胶锥形弹簧在当时一些国家已经作为新型减振产品广泛运用,而国内还未有此类产品的研发。加入时代新材后我就想,作为城市轨道交通领域的新型减振产品,轴箱橡胶锥形弹簧势必会是未来地铁车辆橡胶制品的主要发展方向。
找准了方向,说干就干,橡胶堆能做好,轴箱橡胶弹簧也能做得出、做得好!
机会终于来了。1997年,公司承接了伊朗地铁轴箱簧项目。这是公司接到的簧类第一单,不能有丝毫疏忽。

▲ 1999年,一系橡胶弹簧鉴定会
我和技术团队认真审视着客户输入的图纸,把产品的每一个关键点记录在本子上仔细推敲,和模具设计师商讨每一个设计细节,梳理出工艺流程上的每一个控制环节。
那时,不知经历了多少个日日夜夜,每天要把车间的工艺环节都看一遍,恨不得每一件产品都自己拿尺子量一遍尺寸、做一次性能,确保产品质量可靠。
直到第一批产品运行考核通过的消息传来的那一刻,我悬着的心才落了下来。随着第一单交付和应用的成功,我们又陆陆续续地接到了新的簧类订单。我知道,这一步我们走对了。
▲ 2000年,公司召开机车、客车、货车用户现场恳谈会
2000年至2002年,坏消息不断传来,客户反馈簧类产品蠕变性能太大。
蠕变效应,是橡胶在承载过程中发生尺寸永久变形的过程。蠕变量过大,将直接导致车体高度变矮,影响车辆使用状态。
当时大家心里充满了焦虑,我们刚刚在市场有所起步,这无疑是泼了一盆冷水。但转念又想,这个领域我们刚刚涉足,出问题是在所难免的,如果问题早晚都要来,早发现也是好事。
▲ 2001年,转K3型转向架、轴向定位橡胶块、旁承弹性挡评审会
随后,我们就一头扎进攻克蠕变难题的工作中,翻阅了大量的文献资料,探访了各大院校的相关专家,不停地在实验室与生产车间进行试验验证……功夫不负有心人,2002年底,我们终于开发出一种全新的配方和工艺,产品性能全面比肩甚至超越国外同类产品。
▲ 2001年,转K3型转向架、轴向定位橡胶块、旁承弹性挡评审会
2003年,时代新材工厂由田心搬迁到了海天路18号。本以为全新的厂房会带来新希望,可就在2003年底,更大的打击接踵而来。
为北京地铁八通线供应的B型车轴箱簧,在运行时出现大批量脱胶情况,客户将时代新材所有B型车产品全部退回。由于此事件当时在整个国内铁路行业内发酵得十分恶劣,时代新材的轴箱簧被国内各大主机厂封杀了,这一封就是七八个年头。
望着被客户退回来的故障品和刚刚引进的新设备、新模具,我可以说是“一夜白头”。这是公司的低谷,也是我事业的低谷,我知道,这对公司、对我自己意味着什么。

▲ 2003年,公司召开北京铁路局客车配件供应商座谈会
“路要一步一步走,饭要一口一口吃。”我对自己说,“我们在这类产品技术上没有经验可循,今天的跌倒是为了今后更好的进步,在哪里跌倒就要在哪里爬起来,我们要知耻而后勇”。
翻记录、查文献、做检测、看试验,一份份的报告放在了我的案头。一次次的组织会议,审视着验证方案,一次次的试验,推翻重来,再试验,再推翻再重来……那段时光,对于亲历者来说无疑是一种心灵上的炙烤与折磨。当时团队中也出现了一些动摇情绪,但是要想成功只有坚持,我反复劝慰和鼓励大家:技术研究就要有一种“偏向虎山行”的魄力,不达目的,决不罢休。
▲ 2006年,时代新材岗位练兵技术交流会
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。经过一年的不懈努力,我们不但发现了缺陷点,也通过这个事件,让公司在簧类产品技术上积累了大量经验,新材料得到验证和使用,新模具技术得到进一步开发和验证应用。更重要的是,锻炼了一批技术人员并做足了技术积累,同时也发掘了更多优秀的管理和技术人才。
2005年,随着公司海外市场的拓展,新的机遇来了。庞巴迪、阿尔斯通、西门子等欧美大型主机厂向我们伸出了橄榄枝。欧洲客户对质量要求、运行安全、过程稳定性等方面要求更高,更加严格。
▲ 2003年,公司海外产品事业部与外商进行业务洽谈
机会永远是留给有准备的人,经过之前的“历劫”,公司在轴箱簧产品技术能力与应用上走的更加稳健,布鲁塞尔轴箱簧顺利通过客户FAI审核并获得了较高评价。
不久,伦敦地铁、柏林地铁、多特蒙德地铁、因斯布鲁克地铁等项目的轴箱簧订单纷纷主动找上门来,一时间风光无限好。
2007年,经过一段时间的合作,簧类产品质量稳定获得客户的认可。经过业务团队的不懈努力,庞巴迪同意将其在中国国内项目的A型车轴箱簧用新材产品试装车考核。
▲ 2019年,唐先贺(左一)与轴箱弹簧研发人员在产品恒温检测室观察产品状态
最终,考核顺利通过了,我们又有了一次重生的机会,深圳地铁、广州地铁、上海地铁陆续进行批量装车运行。当时我虽然繁忙,心里却始终牵挂着这一切,每隔几个月就会派人去运行线路查看运行状态。
如今,这些线路上,新材的产品已通过三个大修更换期,累计已安装使用十几万件,再未出现批量质量问题,这份成绩来之不易。
2012年,国内各大城市纷纷开启了地铁时代。我们的营销团队带着海外市场和部分国内地铁运行的良好成绩,敲开了国内主机厂的大门。我走遍大江南北,北京、长春、青岛、大连、苏州、南京等各个主机厂和地铁公司,了解产品运行状态,倾听客户的抱怨甚至是责骂。

▲ 2019年,唐先贺(右二)和团队成员一起回顾轴箱弹簧的研发故事
功夫不负有心人,所有的付出都是值得的,时代新材重新获得了他们的信任,重新获得了订单,开启了新的征程。
轴箱弹簧的开发与应用,让我深切感受到,科技创新是企业发展的不竭源泉,要创新就离不开人才的支撑。
这些年,我们不断增加技术、资金和人才投入,引入和开发新技术、新材料、新工艺、新设备,始终让时代新材在国际轨道交通减振行业保持第一梯队。

▲ 2019,时代新材轴箱弹簧研发人员在产品自动检测线前的合影
全新的喷砂设备与工艺,提高了金属表面处理效果;自动喷涂设备,让胶黏剂附着更加均匀、可控;溶剂清洗工艺、注射化工艺、多腔模技术、橡胶材料检测技术、簧类产品自动检测线等等一系列新技术、新设备均落地开花,让我既感慨又欣慰。
▲ 时代新材研发生产的锥形弹簧
当然,最开心的还是能够得到客户的肯定。“看到你们这么现代化、自动化的检测设备,让我对时代新材的簧类产品质量更加有信心!”一位长客主机厂负责人说。当时,我心里别提有多美了。
2012年以后,订单像雪花一样飞来,簧类产品产量以每年30%的速度增长。截至2018年,年产量已达10万件,时代新材也成为国内最大的簧类产品供应商。
▲ 2015年,搭载公司减振降噪系统的极地科考车
不经历风雨,怎能见彩虹。我经历的这段簧类产品发展史,也是一代新材人的奋斗史。事实证明,成功没有捷径,也注定不会是坦途,唯有执着方能成事。时代新材的未来也需要更多优秀的、一批又一批的新材人去拼搏、去奋斗,去谱写新篇章。
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