

风陵渡工业园冻干粉针车间及贴膏剂车间主任 王飞
“冻干粉针车间现在有34名员工,其中大学学历13名,平均年龄36岁,宁晓庆性格开朗,黄海洋认真细致,阴志勇设备维护技能好……”说起冻干粉针车间的人员状况,王飞如数家珍。
王飞是风陵渡工业园冻干粉针车间主任兼贴膏剂车间主任,自2005年中国药科大学毕业进入亚宝以来,一直从事无菌冻干制剂工作。俗话说,铁打的营盘流水的兵,17年来,冻干粉针车间员工来来往往,王飞却是那个最稳的“营盘”。
“共享用工”,提升生产效率
人是生产管理最核心的要素,是提升工作效率的关键。如何最大限度地发挥每个人的特长,让愿意干活且能干好活的员工利益最大化,做好岗位与岗位之间的优化、员工与岗位之间的匹配,是王飞一直思考的事。
2020年,为了降低成本,提高员工工作积极性,王飞大胆创新,拆掉思维里的墙,打破传统的岗位设置,尝试灵活的“共享用工”模式。他首先对原包装岗人员进行梳理优化,只留设备核心人员,将其充实到前工序岗位;接着,他对配液、灌装等前工序岗进行优化,要求员工胜任本岗位的同时,熟练掌握包装技能;最后,在冻干粉针车间停产期间,他将员工调配到贴膏剂车间工作。这样一来,车间人员基本达到一人双岗。
长期蹲守冻干粉车间,王飞发现,产品冻干工序周期比较长,员工往往在前工序环节忙得脚不沾地,到冻干工序又只能干等着。他开始琢磨:“如果把每天生产1批连续生产,改成每天生产2批隔天生产,员工不就能利用冻干工序的空档期,去做包装和前工序的活了吗?”他果断调整了排产计划,效果十分显著,在产能不变的情况下,生产效率和员工积极性大大提升。灌装组长尉雪红欣喜地说:“我们第一天干完灌装的活,第二天接着干包装的活,每天都没闲着,既能学到技能又能多赚钱,大伙儿都干劲十足。”
推行新的生产模式以来,车间人员由原来的60余人减少为目前的34人,产品成品率由原来的89%提升到91%,既降低了生产成本,又提高了员工收入,实现了双赢。
精益求精,降低过程损耗
差之毫厘,谬以千里。王飞说:“生产中出现的异常,往往是细小环节造成的。”因此,在车间管理中,他不仅抓核心、看结果,更注重细节、强调过程。
2020年10月的一天,王飞在查看生产记录时发现,当批标签的损耗率为1.2%,数据虽然在公司的消耗定额指标范围内,但比上个月增长了0.2%,他立刻警觉起来,迅速赶往包装现场。包装组正在忙而有序地作业,王飞来到组长解小雪跟前询问:“最近贴签有什么异常吗?”解小雪暂停手头的活,想了想说:“贴标机有时候会快进卡顿。”
谋定而后动,王飞决定成立包装质量改善小组,对贴签过程中出现的异常进行调查分析并改善优化。以前包装结束后,大家只需要把废弃标签收集清点计数即可,现在王飞要求大家把废弃标签一一整理归类。有人不理解,觉得他有点小题大做。王飞笑笑不以为意,“一个标签事小,生产质量事大。小问题不解决,就会累积成大问题。”
随着废弃标签的整理归类,王飞发现标签存在褶皱、内破、不端正、印字不清等问题,其中褶皱和内破占比80%以上。抓住关键线头,王飞开始了新一轮的调研。他拿出鱼骨图工具,带着小组成员从设备、人员、物料、环境四个方面一一展开分析。最终发现,褶皱是光电感应的位置调节不当造成的,内破则是由于理瓶机的振动强度不当。终于找到问题的症结,大家兴奋不已,迫不及待地投入设备改进中。那段时间,小组成员天天扎在贴签机和理瓶机旁,一遍遍地调整光电感应的安装位置并刻线标记,一次次地测试理瓶机的振动幅度,选取最佳振动强度。
经过二十多天的改进,近一个月的贴签损耗率由1%降为0.57%。组长解小雪说:“作废标签的数量明显减少了,成品数量提高后,有效降低了成本,大家在后续的工作中也更轻松了。”
“管理就是‘抓细节’,降本增效也要抓好每一个环节和细节。”王飞说,“未来,我将持续挖潜,精益求精,为实现全价值链成本控制尽一份力。”
编辑:孟晓雯
校对:李海珍
审核:刘剑



