近日,据小编了解,三强公司3月、4月生产指标大幅提升,精矿产量超产近30吨。这样的好消息,小编怎能错过呢?

三强公司由于受到水质变化等方面的影响,导致今年以来钼精矿产量、回收率有所下降,继续以前的工艺流程和药剂制度已不能适应当前的矿石浮选。为此,三强公司全体员工从上至下开动脑筋,寻找良策。
首先针对药剂制度进行试验优化。原来生产上起泡剂全部使用2#油,2#油浮选现象是容易起大泡,泡沫层较薄且流动性较差,造成粗选刮量较小,产率较低;后来起泡剂换成MIBC,该药剂起泡性较强,但是泡沫脆,导致现场粗选柱泡沫碎的较快,不利于粗粒级钼金属上浮。质量技术科结合MIBC和2#油的特点,将两种起泡剂按比例搭配进行实验室试验,根据试验结果寻找较好的药剂制度,将MIBC和2#油按比例混合添加,浮选指标相对较好并在生产上应用成功,同时扩大职工的操作权限,要求职工根据泡沫情况及时小幅度调整起泡剂配比。
其次针对工艺流程进行部分优化改造。三强公司粗选系统采用三台浮选柱,扫选为四台170立方浮选机。由于选矿一公司入选富川高滑石钼矿采用清水浮选,添加滑石抑制剂,导致尾矿库水质发生变化,造成粗选浮选柱泡沫层较薄,泡沫较脆且兼并快,很容易破裂,实际操作中很难保证泡沫层的稳定,粗粒级的钼金属难以上浮,扫一的泡沫经再磨分级后返回到粗选,导致一部分粗粒级钼金属一直在粗选循环,很难浮选上来,影响了浮选指标。经多次论证分析,决定利用原有闲置的16立方浮选机,经过改造,作为预精选,将扫一扫二泡沫经过预精选后和粗精矿泡沫合并进入精选作业。该项目是使用原来的旧浮选机进行改造,只是增加相应的进出浆管道,改造完成后,扫一扫二泡沫直接进入精选,减少了粗粒级钼在粗选柱的循环和流失,增加了粗颗粒钼金属的回收。

经过对药剂制度和工艺流程的优化,浮选操作稳定性得以提高,粗粒级的钼金属得到回收,三强公司的钼浮选指标逐步好转提升,在目前三强回水水质较差的条件下,均完成公司下达的钼精矿生产计划,尤其是3月和4月精矿产量超产23吨。
技术创新是无止境的,虽然目前的工艺流程得以优化,浮选指标得以提升,但是从长期来看,在目前回水和矿石性质条件下,使用浮选柱进行钼粗选仍有一定的劣势,三强公司结合兄弟单位的经验,准备对现有钼浮选系统进行改造,进一步改善浮选操作现状,提升选矿技术指标。