
2020年7月29日,伴随着巨大的机器轰鸣声,TFM内部编号为EX464的卡特彼勒CAT 6030重型挖掘机,经过以中方技术维修团队为主的大修重整后,正式交付矿山运营团队,投入生产。至此,曾经被报废淘汰,原值近1100万美元的463、464重型挖掘机先后重获新生,再次投入生产并成为关键生产设备,是对公司降本增效经营方针贯彻落实的完美体现和践行。鉴于463、464重型挖机的顺利投用,不仅为专业维修团队积累了宝贵的经验,而且盘活了备件库存,降低了矿山采剥运营成本,带来了巨大的经济效益。本文通过维修团队几名代表人物的讲述,来进一步了解修复这两个庞然大物的过程,了解维修工匠们团结协作,迎难而上,拼搏奋斗,挑战不可能背后不为人知的故事。微信公众号将陆续推出“英雄”们的故事。今天,让我们走进矿山设备维修人员---李小亮。
修旧利废的“发动机”

我是李小亮,负责矿山移动设备日常运营及管理工作。
从我2019年6月进入TFM矿山第一天,看到矗立在MIKUBA营地门口的463重型挖掘机,价值550万美元的设备作为工业展览品,我就被这座矿山的大气深深折服了。但作为一名专业的矿山设备维修人员,看到463仍然具有相当不错的底盘、发动机和结构件,心底总觉的报废了有些可惜。2019年9月份,公司领导安排我们系统评估其修复价值。
但真正要修复这庞然大物,且不说过程中必定要克服很多未知的困难,单是做出准确的设备状态评估报告,为领导决策提供正确的依据,就极其具有挑战性。通过机械、电子、液压各方面专家细致的“望闻问切”,依据经验对设备部件进行评估,通过大量走访知情者对设备报废前工况的了解,我们发现463和464大挖机的工作时长只有近4万小时,各主要零部件状态良好,这给了我们极大的信心。公司领导一锤定音,对我们下达了修复463重型挖掘机,且要求在2020年元旦前修复的命令!
当时中方员工队伍刚刚陆续进场,对公司现场情况还在熟悉阶段,且大家来自五湖四海,相互都不太熟悉;刚方员工和其他外籍员工对中方员工主导修复463重型挖掘机持怀疑的态度,认为我们不可能修复好463重型设备。我感觉到展示我们中方团队能力,显示中方技术水平的时候来临了。我们于2019年10月组建了大挖机维修团队,以中方人员为主,再加少量刚方人员。刚方人员在TFM工作时间长,对于安全规范和标准作业流程比较熟悉;中方人员维修经验丰富,维修方案灵活。我们充分利用各方人员的优点,取长补短。我们的修复团队互相熟悉,互相理解,互相信任后,快速度过磨合期,短时间便高速运转起来了,每个人都能开诚布公,每个人都能尽职尽责。463挖机拆解现场就在营地门口,每天上下班的中方、刚方员工都关注着现场的一举一动,大家都铆着一股劲,向着共同的目标奋勇前行。终于,我们不负众望,在2020年元旦这天,463挖机动起来了!在2020年7月29日,我们又顺利修复了464挖机!
在修复过程中,我们建立了每周计划和重要节点评审制度,对于影响备件到货和工具设备到位的情况,及时和各部门负责人沟通协调,对工作计划进行及时调整,使整个过程进度可控。保证了每一个备件及辅助工具设备能及时到位。为了贯彻公司关于降本增效的要求,在修复463和464挖机的过程中,我们的团队始终坚持以成本和质量为导向,优先采用库存件。对于采购件,在保证质量的前提下,货比三家,密切和供应商沟通商谈价格,和现场员工沟通替代方案。最终463直接采购成本只花费了整机原价的3%,464直接采购成本花费了整机原价的5%。
如果说每个人都是一个小零件,那么把这些零部件正确地装配在一起,就是一台机器。我们矿山维修部这台机器已经起航了,未来还会有更具有挑战性的任务在等着我们,但是我相信我们的团队一定能克服困难、勇往直前!
稿件来源:TFM


