
2020年7月29日,伴随着巨大的机器轰鸣声,TFM内部编号为EX464的卡特彼勒CAT 6030重型挖掘机,经过以中方技术维修团队为主的大修重整后,正式交付矿山运营团队,投入生产。至此,曾经被报废淘汰,原值近1100万美元的463、464重型挖掘机先后重获新生,再次投入生产并成为关键生产设备,是对公司降本增效经营方针贯彻落实的完美体现和践行。鉴于463、464重型挖机的顺利投用,不仅为专业维修团队积累了宝贵的经验,而且盘活了备件库存,降低了矿山采剥运营成本,带来了巨大的经济效益。本文通过维修团队几名代表人物的讲述,来进一步了解修复这两个庞然大物的过程,了解维修工匠们团结协作,迎难而上,拼搏奋斗,挑战不可能背后不为人知的故事。微信公众号将陆续推出“英雄”们的故事。今天,让我们走进移动设备维修机械师---徐俊国。
“哪里需要哪里搬”的螺丝钉

我叫徐俊国,2002年开始从事工程设备维修工作,作为公司2019年新入职的移动设备维修机械师,负责现场463、464重型挖掘机的机械维修工作。
463挖机修复难度大,设备体积大,经常涉及登高作业,安全问题不容忽视。销轴往外拉时常规的方法无法使用,借助了伸缩臂叉车的力量,安全且效率高。车架与底盘分解时,每根螺栓的拧紧力矩都很大,现场没有合适的拆卸工具,我想到了增大扭矩的倍增器,解决了这个难题。由于工期短又加上雨季,库房缺分动箱和主泵,经拆检后发现更换密封件就可以继续使用,为公司降低了维修成本。组装时非常认真,再次检查每个零部件的状态,达到万无一失。到12月底的关键时刻,也是雨季高峰期,天天下雨,团队的每个人都暗自加油冒雨工作没一句怨言,实现了12月31号的试车成功!现在463挖机是PUMPI采坑的主要生产力。464挖机由于设备停放时间长,关键总成部件的机械磨损和管路的氧化漏油问题比较突出,为解决这个问题,我们准备利用老设备的总成件(行走马达总成经鉴定可以使用)更换到该设备上,但行走马达总成质量大,与车架之间配合间隙小,怎么办呢,我就利用千金顶的辅助力取下该总成,安装在修复的设备上,很好的解决了问题,实现节能增效。
由于疫情的影响,为减少人员交叉作业感染风险,我们团队派我到设备操作培训中心参加8吨的叉装车和升降平台作业车的专业培训。这是一种信任,更是一种责任,我暗下决心,绝不辜负团队的重托。在培训中,主动学习、积极交流、顺利获得专业操作设备的许可证,这为后续的设备维修起到关键作用,也为提前完成工期提供了保障。
在463、464修复作业中每一颗螺丝,每一根管路,每一个总成件都倾注着自己的心血。这些设备吨位重且体积庞大,每次登高作业我也都冲锋在前线,安全生产的这根弦紧绷在脑海中,高要求,零误差,为自己,也为了队友,做到精益求精,不出差错。当点火试车验收一次通过,设备开赴现场的那一刻,内心百感交集,463、464重整涅槃的过程又何尝不是自己努力蜕变,是我们团队磨合协作、打怪升级的过程呢?整个整修期间,我们团队从未轻言放弃,逢山开路,遇水搭桥,团队精神气非常足,没事就在琢磨,如何能提高效率,解决问题,得到了外方的交口称赞。通过这次整修,我也在学习中不断成长,在接下来的工作中我们也将继续保持这股干劲,不断攻坚克难,力争上游。
稿件来源:TFM


