“祝贺工程院重大专项取得突破
并初步形成市场服务能力
希望进一步总结提升,扩大实验面
在完成课题任务的同时
打造专业化服务能力。”
长城钻探公司党委书记
执行董事马永峰
获悉工程院在国家科技重大专项
抗高温高密度油基钻井液
现场试验取得突破
欣喜地作出以上批示
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频频出彩

去年以来,长城钻探工程院组织科研人员,较好地运用“一体化”模式,先后在新疆、长庆和辽河等油田,高质量完成多口高难度井的施工任务,各项指标连创新高,创多项纪录,受到公司高层领导的关注及甲方高度赞扬。
那么,工程院运用的“一体化”模式又是何方神圣呢?简单说,就是利用区域大数据支持,整合各专业技术的特色优势,快速形成一整套最优解决技术方案,并用于现场。
征天山创中石油最深纪录
塔里木油田博孜8井,位于天山山脉南麓30余公里,是国家科技重大专项抗高温高密度油基钻井液实施现场。曾经,许多国内油田的钻井液技术服务单位都对这口老大难井望而生畏,久攻不下。长城钻探工程院知难而进,选派优秀科研骨干,多次赴现场考察,运用所掌握的大数据优势,精准获得大量第一手材料。

该院领导班子对这一国家重大专项高度重视,优选经验丰富、技术水平高的科研人员组成项目组,经过大量数据分析,结合现场实际情况,大胆提出“一体化”模式设想,逐渐应用于博孜8井生产实践。科研人员奋力拼搏4个多月,克服超深井盐层恶性阻卡、井壁失稳及井漏等技术难题,终于完成了该井深部地层试验井段的施工任务,完钻井深8235米,创中国石油国内油基钻井液应用最深纪录,受到甲方高度赞誉。
破瓶颈各个市场捷报频传
“工程院‘一体化’模式好,值得推广!”工程院顺利完成长庆油田双55-H3井后,西部生产指挥中心主任王志红对其“一体化”模式给予了高度评价。
去年7月,该院科研人员结合长庆油田双55-H3井的井况实际,有针对性地对该井实施"一体化"模式现场试验。经过30多天施工作业,该井均未出现钻井液及定向服务方面的井下复杂与事故,在钻完井周期方面实现了大幅缩短,创西部钻井水平段单只钻头进尺最高、趟数最低、西部钻井公司去年以来机械钻速最快三项纪录。

工程院“一体化”模式不仅在西部扎根发芽,更在辽河油区开花结果。
雷77-H7井是该院首次与辽河油田未动用储量公司合作,完钻井深5000米,总进尺5742米,完井电测一次成功率100%,井身质量、固井质量合格率100%。同比区块邻井,钻井周期缩短32.1%,建井周期缩短35.6%。创雷家区块水平井最快、最深、水平段最长、水平位移最大四项纪录,得到甲方和钻井二公司高度评价。

曙页1井目前正值三开钻进。二开施工井段为1000至2950米,进尺1950米,平均机械钻速每小时9.84米,井段平均扩大率5.2%,2300米提密度之后井径规则,井径扩大率仅为1.9%。
“一体化”模式在连续多口试验井的成功,证明该体系在减少井下复杂与事故的同时,提高了生产时效,达到了降本增效目的。
拢指攥拳打出工程院品牌
“工程院‘一体化’模式为我们解决了大问题,希望今后继续合作!”长庆石油工程监督公司副经理、总工程师卜令波看到"一体化"技术体系取得的成效,又一次对工程院的技术体系给予充分肯定。
“一体化”模式的成功运作,显示出工程院科研技术人员多兵种联合作战的技术服务能力。他们凭借科研单位的特色技术等优势,在施工的关键环节,想甲方所想,急甲方所急,为甲方解决现场技术难题,受到甲方高度评价与信赖。

去年,辽河龙78井二开钻至2000米时,井队反映出现了托压现象,而此时井斜较小,加入润滑剂后仍然存在托压。甲方技术人员绞尽脑汁想办法,十分担心在这方面出问题。工程院获知消息后,组织经验丰富的油田化学研究所等单位的科研技术人员,利用“一体化”技术体系能力,在现场实施多兵种优化技术组合战,使该井得以顺利实施。
为降低成本,该院还大胆使用辽河石化新产品钻井液基础液,使用后,钻井施工顺利,机械钻速达到每小时12米,远高于邻井。
“你们工程院的‘一体化’模式确实很牛!整合优势技术形成合力,创新速度快、水平高。我们跟别人半年没谈成的事儿,你们工程院10天搞定。和你们合作,我们放心。来,给你们点个赞!”辽河石化研究院副院长曾海全程跟踪辽河龙78井施工后,对长城钻探工程院‘一体化’模式再次竖起大拇指。

工程院"一体化"模式实施以来
已使多口井顺利完成现场试验
彰显出该院对技术服务方式的
积极探索和大胆尝试
不仅为该院开拓了市场
更为长城工程院在国内业界
树立了品牌,赢得了话语权

作 者丨王明伟
主 编丨张明昭
编 辑丨姜 辛
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