
辽河油区近日传来好消息:长城钻探钻技服公司控压钻井项目部创新采用新的控压技术,在马探1井取得重大技术进展,打破辽河油区多项纪录,填补了长城钻探一项空白。
马探1井是集团公司重点探井,设计井深5980米,实际井深5877米,四开采用149.2mm井眼悬挂5寸尾管固井;施工钻井液密度1.52g/cm3,地层压力系数1.60,地层漏失压力系数1.80,停泵溢流,大排量循环存在漏失,是一个典型的窄密度窗口问题,施工难度很大。

该井的控压固井技术,比今年2月钻技服公司完成的驾102井难度还要大。如果说,驾102井使控压固井技术实现了从无到有的阶段,那么马探1井则要做到从静到动、从点到面的控压固井。而马探1井为了维持井底循环当量密度大于1.68小于1.75的目标,难点在于顶替水泥浆时实现全程循环动态持续控压固井。
在为该井制定四开固井方案时,由于井眼本身环空间隙较钻井时更窄,循环压耗较钻井更高,水泥浆密度较钻井密度更高,若采用常规固井常规泥浆性能,初期模拟计算会存在较大的固井井漏风险。为此,长城钻探技术专家团队反复研究磋商,最终决定采用控压固井技术方案。
此方案制定过程中,钻技服公司始终全力配合钻井公司和固井公司,实时提供各种工况下立压、井底循环当量密度、循环压耗计算,以及溢流漏失风险评估等技术支持,累计完成井底循环当量密度、立压等水力参数模拟计算15次以上,提供了详尽的技术支撑。总体方案完成后,钻技服公司控压钻井项目部细化固井总体方案,细化到每次开停泵井底压力计算,均制定详细的控压固井施工方案。

固井过程中,为做到精细压力控制,钻技服公司专门购置了高精度压力表,做到每个员工在每个岗位和每个时段,均明白自己的职责以及应急操作。在注替水泥浆过程中,控压指挥人员与钻井、固井指挥人员密切沟通,及时追踪注替量的变化和返出体积变化,严格按照给定井口压力值施工,整个施工压力曲线严格控制在计算范围内。施工过程中,实际返出池体积与应返出池体积一致,未出现漏失,顺利实现了安全固井,满足了甲方要求。根据固井声幅曲线结果获知,固井质量合格。
马探1井成功实现控压固井作业表明,控压固井工艺技术正式成为长城钻探的一项新技术,成为提高固井成功率的新利器,将为长城钻探控压钻井技术的发展赢得新市场。

作 者丨汪良波
主 编丨张明昭
编 辑丨姜 辛
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