“整整二十八年了,我一直从事船舶起重工作,经手的产品十几型几十艘。”王国军掰手指数着,一边回忆道……
“看起来,您眼里满是自豪。”
“嘿嘿,对我来说更多的是幸福感,江南培育了我,造就了我。”他补充道。

2018年6月25日~7月9日的深水坞期可谓是江南造船搬迁上岛以来最繁忙的时间段,根据生产节点和要求四艘船要同时使用下水船坞,面对紧迫的节点,王国军带领团队经过多个通宵努力,终于啃下了这块“硬骨头”。
“每条船的状态、每个场地的状态都会对整个计划产生连锁影响,必须要把控好每个环节的情况,才能保障整体计划实施可控性。”这是王国军对起运作业区的叮嘱。
作业长苏宁说:“连续奋战,王部的眼疾终于还是‘抗议’了。我们都一直劝他快去就医,但他始终放心不下这里的工作,总是敷衍我们说等工作结束了再去 ,只要有他在,所有人就多了一份安心。拼抢半月,连轴5夜,终于顺利完成了重要阶段坞期计划的任务。”
“他身体不好要体检,但每次他都只请半天假,把抽好血的交给我,又急匆匆回到到工作岗位,留我在医院‘替’他看病。”王国军的妻子既担忧又埋怨地说。王国军却说:“这是老毛病,我自己心里清楚,没大问题。”然后依旧每天滴着4种滴眼液,早上7点到达现场,下班现场巡视一遍后再回寝室。
“创新求变,才能进步。”王国军常说。2015年6月在公司的大力支持下,他主导创办了大件驳运、吊装技术创新工作室。400多项重大件移位工作,一个个重大件驳运、吊装等方面难题解决方案,一份份作业规程标准,创新创效,硕果累累……
2018年7月8日,王国军带领工作室技术人员从方案策划到实施,创新性地利用模块运输装置将重约800吨、高度超过60米、重心高度距地面近30米的100吨门座式起重机整体移位,稳稳定位于船台吊车轨道上,节省了约60万元以及4天生产准备时间。2018年8月31日,工作室又自行设计并制作了某船全回转吊舱顶升工装,使用四台200T对中小车进行吊舱提升及定位,最终将设备水平面的误差控制在2毫米内(设计要求20毫米内,船东要求10毫米内),变形量控制在1.8毫米,所有技术指标均得到ABB的充分认可,在减少原方案数十万元设备租赁费的同时提高了产品质量、节省了施工时间,为某船后续节点完成创造了有利条件。王国军深有体会,只要创新、巧干、勤思,加上系统化、规范化、效率化的提升,未来,就是我们脚下正在走的路……
谈到家庭,王国军自豪中夹杂了一丝愧意,自豪的是有全力支持他工作的妻子,有一个乖巧优秀的女儿,愧疚的是女儿的家长会、开学典礼、学校活动等都与他“无关”。但女儿一年一次的舞蹈比赛,王国军每年都不会缺席,因为那是他对女儿的承诺,每每谈起,他的脸上总洋溢着骄傲与自豪。妻子和女儿永远是他最坚实的后盾,让他能安安心心去追逐自己的“江南梦”。
图文/ 何兆
编辑/ 韩婷


