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质量先进个人 | 追求卓越质量,打造优质产品——记武船集团双柳武船王源

质量先进个人 | 追求卓越质量,打造优质产品——记武船集团双柳武船王源 武昌造船
2018-11-26
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导读:王源,男,2011年进厂参加工作,现为武船集团双柳武船轮机车间钳工一组副组长


全文共1510字,阅读大约需要4分钟。

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编者按:

在我们身边,有一批长期注重产品质量的先进集体与个人,他们时刻保持着“严、细、实”的工作作风,在平凡的岗位上刻苦劳作、默默付出;他们秉承为公司打造精品的决心,坚忍不拔、以质取胜;他们始终坚持“质量第一、效益优先”,发扬工匠精神,不断提升产品实物质量。让我们向这些质量标杆学习,立足本职岗位,提高工作效益,为推动武船集团高质量发展奉献自己的青春和汗水。



王源,男,2011年进厂参加工作,现为武船集团双柳武船轮机车间钳工一组副组长,他先后参与VS系列、UT788、5KT、12000HP、70M、13000沥青船、某重点产品等多型船舶产品的建造工作,连续获得2015年、2016年、2017年武船“质量能手”称号。



在工作中,他以身作则,深刻领会公司质量文化的精神内涵,严格按照自主质量管理规范进行施工,狠抓产品质量控制;他严控每一道工序,认真做好自检、互检工作,积极参与创精品、“零缺陷”、“零差错”和持续改进项目,实现了各施工项目一次报检合格100%、优等品率为95%等质量目标。


一、攻坚克难,保质保量


作为车间骨干,他被车间领导安排在公司某重点产品轮机主管的工作岗位上,该产品柴油发电机组安装作为重点施工项目,车间特成立了柴油发电机组安装攻关小组,并任命王源担当主要负责人。他深知自己所肩负的责任和使命,经过对设备安装形式进行细心分析,将拂配工序前移,怀揣对产品质量负全责的价值观念,精准测量固定钢垫块尺寸,将单块误差控制在0.15mm内,整台设备16块固定钢垫块误差控制在1mm内,确保了设备安装精度。


在推力轴承与高弹、推力轴与法兰液压联轴器、推进电机与高弹对接铰孔施工环节,为了提高铰孔作业的质量和效率,王源带领施工团队进行深入的调查研究,凭借着追求卓越的精神,采用机器铰孔的先进施工工艺和大豆油润滑方法,将铰孔作业的每刀耗时大大降低,在保证内孔粗糙度和几何尺寸满足工艺要求的同时,达到了提高对接铰孔作业效率的目的。


二、优化施工流程,提高产品质量


在该产品前轴承座及艉柱镗孔时,王源及时组织团队技术骨干就如何确保镗孔安全零误差展开讨论,提出在安装镗孔机驱动头时,将镗孔机用葫芦吊紧,这样一来,能有效避免重力对镗杆轴线产生的影响,同时将驱动头固定支架满焊固定,通电进行正反转试验,确保了镗孔工作安全零误差。


在镗孔划线检查时,他发扬“严、细、实”的工作作风,每加工一个小时进行一次数据测量,对出现偏差情况及时调整镗杆,确保前轴承座镗杆和艉柱镗杆同轴度。精镗前对轴承座、艉柱进行检查,严格控制吃刀量在0.5mm内,使内孔圆柱度满足技术要求,保证了镗孔的精度和粗糙度,在他的带领下,该产品轴系安装项目实现创精品。


三、技术创新,提质增效


他以“坚持技术创新、工艺创新、管理创新、不断提高效率,提高质量”为准绳,不断积累质量管理经验。2018上半年他所参与的QC活动小组以“铰孔安装工艺改进”为研究课题,开展质量创新活动,针对人工手铰加工效率低下,施工周期过长,加工精度因人而异,无法满足现代造船要求的实际问题,设定活动目标,现场试验进行数据分析确定最佳方案,引进气动扭矩枪进行铰孔施工,使得每刀铰孔作业耗时大大降低,施工周期明显缩短,加工精度得到可靠保证,达到了降本增效的目的。


王源一直以来以“追求卓越质量,打造优质产品”为信条,牢固树立“100+1”的质量理念,在工作中时刻以高标准严格要求自己,注重每一个施工细节,不放过任何缺陷。



END



供稿单位 | 质量管理部


图 文 | 陈丹青


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