文/摄 宗贺
PULNG项目
4号船机舱分段搭载精度再升级
齿轮箱基座、发电机基座均一次吊装到位,较前期建造相比,整个机舱四甲板搭载周期节省近一个月。建造难度最大的机舱线型分段全部搭载完成,并取得“零缺陷”的突破。船东QIP项目组给予了高度赞扬,在现场直接竖起大拇指:“Very Good”!
APLNG项目
3号船完成液氮试验
本次试验除正常大舱置换的过程,还需要对气试过程中发现的相关问题进行重新验证并妥善解决。施工人员科学计算,合理论证,严格按照船东的要求精细施工。为确保万无一失,对集管所有相关阀门都进行了重点试验,并制订了实验方案与备选方案,最终圆满完成液氮试验。
4号船完成空测与倾斜试验
承建部门总装二部加强现场派工管理,组织单船负责人每日下班后召开现场碰头会,严密监控单船每日生产计划的完成,并根据当日的实际情况制订次日进度。空测与倾斜试验于日前相继完成,为接下来的动车及常规试航打下良好基础。
38000吨
化学品船
5号船FRAMO系统试验一次验收合格

承建部门总装一部层层分解责任,确保每一个法兰密封面、每一根支管焊接点、每一处管夹位置都安全可靠。该系统试验压力高达343bar,为保证安全和顺利,施工人员将整个液压系统压力的自查项目放在晚上进行,经过一个通宵的奋战,完成全部检漏排除。
5月16日,高压管路压力试验一次通过。5月17日,低压管路压力试验一次通过,沪东中华的建造质量再获称赞。
145000箱船
2号船上建提前亮灯
本着“码头工作船坞做,船坞工作平台做”的原则,根据公司建模2.0要求,船装部把推进上建总段完整性作为今年重点工作抓紧抓好。部门先行落实物资纳期,在上建进行打磨油漆的间隙,开始交叉进行内装、电气施工。经过一周的抢拼,内部电缆敷设全部结束,其中五层内检结束,外壁照明电缆敷设结束,灯具调试结束,出坞完整性取得新突破,提前做到亮灯状态。
13000吨
重吊船
首制船2台塔身11小时内吊装成功
该重吊船塔身要用3个吊点,对吊装施工难度、吊装安全性、吊排的特殊性都提出了新要求。
此外左舷要吊装共300多吨的克令吊,为保持船体平衡,必须在双层底压载舱加水,故总装三部抢在下水前,结束所有双层底压载舱涂装,满足加水条件。下水后,又根据船东的新要求及时调整为边舱加水,建造团队的“智慧”在11小时内充分显现,2台塔身最终安全顺利完成吊装。

