文/摄 杜星良
石凯凯
公司2019年度“十佳劳务工”、围护系统部粘连班组长
石凯凯入职14年来,始终坚守 “干一行,爱一行,专一行,精一行”的信念,脚踏实地、兢兢业业奋斗在LNG船建造的战线上。
公司在建造MARKⅢ型液货舱初期,将次屏蔽粘连工艺列为攻关技术。此时全国都找不到一个建造MARKⅢ型燃料舱所需要的粘连工,由于粘连技术复杂,自动粘连机器更是先进,在培训开始后,他被推荐担任该项目的粘连组组长一职。于是,他一头钻进了各种粘连工艺的学习和技能实操之中。
MARKⅢ型维护系统与NO96型维护系统最大的不同之处在于柔性次屏蔽FSB需要用特殊的胶水粘连于刚性屏蔽RSB上,以有效确保船舶在营运时的安全。但是粘连并不是简单的将特殊胶水涂布于RSB上就万事大吉,而是要用特定的工艺,加热,加压,使其固化。胶厚的要求又有特别控制范围,还要在零下170摄氏度进行拉力试验。要完成这些高难度流程,只有优秀的粘连工才能胜任。他和班组成员参加粘连培训时,刻苦练,潜心学,周而复始反复练习,进行了无数次的尝试,终于掌握了高难度技术。他还主动参与优化工艺流程的工作,完成了自动粘连BPQT等重要技术文件的实验认证,帮助公司取得了GTT和BV的BPS认证,为后面的顺利施工打下扎实基础。首次粘连施工中,石凯凯带领班组全体员工,任劳任怨,加班加点,放弃休息收集实船数据,经过努力,终于得到了船东,GTT,BV船级社的认可。有了成功经验后,他又带领班组成员集思广益,改进工艺,最终首个MARKⅢ型燃料舱4000多米次屏蔽粘连的合格率达到90%以上。
2019年8月8日,国内第一个MARKⅢ液货舱次屏壁粘连听声实验取得了零漏点的好成绩,且数据仅为4.9mbar,超越韩国平均水平, GTT特意对他的班组进行了表扬。
当月18600立方米加注船粘连也紧接着开工了。加注船两个舱次屏壁粘连听声实验再次取得零漏点的好成绩,同时粘连建造周期缩短至两个月,取得了更快更好的成绩,再次得到了船东的夸赞。
石凯凯要求班组每个人实行质量实名制,做到每道工序追根溯源,更好将精细化生产落实在每一个细节上。员工考核方面,他坚持做到公平、公正、公开,和部门一起制定了粘连标准工作量和奖罚措施,以物量考核为基础,辅以质量合格率考核,使激励制度得到充分发挥,大大提升了小组员工的生产积极性,也从另一方面提高了粘连人员的质量意识。
石凯凯充分展现了“青春之我,奋斗之我”的苦干加巧干精神,誓言会在自己的岗位上一如既往,创造更大的价值,为造船兴国贡献自己的一份力量。