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挖潜依靠员工创造

挖潜依靠员工创造 中国石油长城钻探
2016-03-07
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导读:2016年伊始,装备服务公司全面贯彻落实钻井一公司职代会精神,以“开源节流、降本增效”为核心,坚持16字工作方针,落实十八条具体举措,集思广益、主动创新,结合自身业务特点,利用自身设备优势及机加工技术



作者:钻一装备服务公司 王聪慧 姜俊

2016年新年伊始,装备服务公司全面贯彻落实钻井一公司职代会精神,以“开源节流、降本增效”为核心,坚持“眼睛向内、修炼内功、深挖内潜、内生增效”的16字工作方针,落实十八条具体举措,集思广益、主动创新,结合自身业务特点,利用自身设备优势及机加工技术优势,狠抓修旧利废工作,取得了良好效果。

今天2月初,装备服务公司接到钻一40568队二号联动机的紧急维修任务,拆检后发现轴承已损毁报废,轴承跑内圈导致并车轴磨损并发生严重变形,无法校直,只能更换新并车轴。如果订做新轴,花费5万元以上,生产周期至少15天,钻井生产将受到严重影响,为尽快恢复生产,装备服务公司经理立即组织加工车间主任赵庆与技术人员进行现场“会诊”,反复论证几种修复方案,最后提出一种废轴再修复技术。加工车间车工利用四爪卡盘和中心架,重新调整了并车轴弯曲端的中心孔后,由焊工对并车轴弯曲表面进行三点式满焊,并进行保温处理。补焊后,由车工对并车轴弯曲端反复找正,确保其同轴度、同心度、垂直度,再进行粗车、精车。经车间干部与职工连续奋战16个小时终于成功修复了并车轴,保证了设备修理的进度,保障了钻井队的连续生产。


2月中旬,钻一40588队绞车运转过程中发现输入轴和中间轴上各有一个Z=19齿的传动链轮磨损超标,需要更换,厂家报价每个近1万元,供货期需要一个半月时间。为了让40588队能够尽早复产,加工车间决定对现存转盘链轮(Z=19)进行扩孔改造,链轮扩孔后需要重新插铣内孔键槽。由于加工内孔键槽需要在插床上进行,但是加工车间并无插床,加工车间立即组织技术现场会,充分发挥了员工创造能力,通过自制工装工具,利用现有的一台B60100型牛头刨床,以刨代插来解决链轮内孔键槽加工的技术难题,再一次及时保障了钻井队的生产。


装备服务公司加工车间集思广益、敢于创新,员工在工作中不断总结经验、互相学习,灵活开展现场教学,实现基层队内全员培训,降低材料损耗、节约成本,提高了员工的专业技能和创新能力,营造了全员“深挖内潜、内生增效”的良好氛围。





编辑 制作 程玥玥


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