对造船企业而言,交付装备就是交付战斗力,保障装备就是保障战斗力。日前,记者有幸走进江南造船某前置保障站,近距离感受一线造船工人的工作状态,其中两位个性鲜明的工人给记者留下了深刻的印象。

“师父,专用扳手又打坏了一把,磨盘还是拆不下来。”王其国摘下安全帽,挠着闪亮的光头,拨通了江南造船总装部钳工首席技师陈志农的电话。
年近50的王其国其实也是“老法师”,但遇到过不去的坎,他还是习惯听听师父的说法。
“好!”王其国挂断电话,径直朝门口走去。几个供应商在身后高喊怎么办,王其国头也不回,“加工扳手,明天继续,我只听师父的。”
前辈的话对造船工人似乎有一种“魔性”。今年不满20岁的房鑫是王其国的室友,他第一次出厂工作,经验不多,王其国叮嘱他,船上的东西不要随便碰,“自己搞不掂就把供应商叫来。”
于是,认准这条“法则”的房鑫在工作时,会时刻与供应商一起,在驾驶室和机舱来回穿梭,共同想办法解决问题。
看到此情此景,王其国的脸上会露出“迷之微笑”,还不忘夸赞一句,“年轻人肯学,挺好。”
能“放心”
房鑫进厂工作还不满3年,今年3月第一次来到前置保障站。小伙子个性腼腆,说话细声细语,时常眯缝着眼,给人一种“没睡醒”的感觉,可干起活来有板有眼,认真至极。
“我给打着点光。”房鑫掏出手电,方便自己和供应商在机舱里寻找线缆。据反馈,该船近来一直出现正常航行超速报警的故障,因此,需要首先找出报警线缆,分析故障原因。
由于图纸不能带出厂,加上该船船龄较老,找线工作进展的并不顺利,房鑫和供应商在机舱和驾驶室里前前后后、上上下下跑了五六趟,还是没有头绪。
“只能一根一根排查了,找一找,我来配合你。”房鑫说。两人随即决定将驾驶室和机舱两端的线都跟大地接通,形成回路,通过检测,找出报警线。
找线过程中,两个人几乎形影不离,房鑫始终不忘遵从室友的“叮嘱”,只要供应商出去,他就跟着,回来,他也追随。房鑫在机舱排查,供应商就一一核对;供应商在驾驶室测试线缆,房鑫就倚靠在椅背上,盯着线一根一根学习辨识。
“应该就是你扯的这根。”经过一番找寻和测试,房鑫突然说。两人还不敢确定,又去机舱里检测了一遍,最终找到了报警线,并排除了线缆本身存在的问题。
房鑫决定立刻将这个消息告诉船长。看到船长正跟几个水兵交谈,房鑫悄悄靠过去,用手指轻轻点了一下船长,低声汇报了一下情况。船长点点头,拍了拍房鑫的肩膀,笑道:“房鑫做事情,还是能‘放心’的。”
“第一次出厂工作,压力还是挺大的。”房鑫说,明天该船就要出海训练,现在可以确定线没有问题,装置是否有问题就有待供应商最后确认了。“反正有需要,我会继续配合好他们的工作。”房鑫说。
“破坏”王
相比房鑫,王其国2014年就来到前置保障站,已经是“老江湖”。
每天上工前,王其国都要整理一套“专属装备”,这套装备的安全帽和安全带上留有他自己写的名字——“大王”。穿戴整齐,“大王”就拎着一壶茶,一摇一摆地迈出工作间,沿着墙边太阳晒不到的阴凉处,走向上船登记点。跟他熟识的水兵见状,都会开玩笑地打声招呼——“哟,‘大王’又来‘巡山’了。”
若是往常,“大王”肯定要跟水兵嬉闹一阵,今天却没了心情。因为磨盘拆卸工作已经进行了4天,专用扳手和锤子各坏了1把,依然没有进展。
“老了,技术不行了,‘搞破坏’可以。”王其国自嘲道。今天他又带来一个新扳手,叫了几个供应商,准备继续尝试。他们找来2根钢管、1块木板,自制了一套极其简易的拆卸“组合工装”。
“在厂外干活很多工具没有,拆起来费劲。”王其国观察着磨盘螺母的位置,嘴里不停抱怨着。当几个供应商准备就绪,王其国侧过身子,一脚踩上V字型钢管的底部,别住;另一脚离地,臀部靠在一根钢管上;左手死死按住扳手,右手举起锤子。
“压,用力!”王其国大喊一声,随即有节奏地敲打螺母,几个供应商压住套在扳手柄上的钢管,大家竭尽全力,一齐使劲。
“松了一点,再来!”王其国扯着嗓子,手里的锤子力道不减,钢管上的身影看上去格外有力。
大概持续敲击了20分钟,突然,“砰”的一声,专用扳手的卡齿断了。几个人叹着气散开,留下王其国独自靠在那里,歪着头端详手里的扳手,脸上再次露出“迷之微笑”。
几个疲惫的供应商相互打量了一下,准备向公司领导反馈拆不下来。
“我可没说100%不行。”不愿服输的王其国说完,提着水壶,一步一步摇摇摆摆下船了。
供应商也清楚,王其国不会轻言放弃,于是也跟着下了船……
记者下船的时候,就看到了本文开头的一幕,王其国聆听着电话那端陈志农的指点。
“师父说,扳手坏了,加工新的接着打,再坏了,再加工,就算整体带回厂里,活还是我干。”王其国说,现在就去加工扳手,明天接着干。随后,他就离开了前置保障站。
到了第二天,记者发消息询问进展,王其国回复说,扳手又打坏了2把。
当记者追问后续怎么办,他只回了两个字——
“继续。”
图文/ 张弘弢 刘高峰
编辑/ 孙新明


