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【生产】越“跑”越快!看看“船坞赛道”上的“江南健儿”
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【生产】越“跑”越快!看看“船坞赛道”上的“江南健儿”
江南造船
2020-04-26
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导读:越“跑”越快!看看“船坞赛道”上的“江南健儿”
4月26日中午,江南造船三号船坞,一艘84000立方米VLGC(超大型液化气船)和一艘23000TEU(超大型集装箱船)在拖轮拖动下,缓缓出坞。坞内,两艘同类型船半船同时起浮!
这是江南造船复工生产以来完成的又一个重大形象节点!
这也是在船东船检、大量施工人员无法返厂、设备无法到厂的诸多困难之下,各部门通力协作取得
的又一个胜利。
船舶出坞前,搭载部是劳动的绝对主体。
但2月10日后,疫情影响,到岗人数极少,84000立方米超大型液化气船生产线只有17名员工、23000箱集装箱船生产线只有25名员工,这些劳动力数量根本无法满足坞内搭载需求。
“保重点产品”,
搭载二部
将部门劳动力统筹整合,并鼓励员工加班,“7进7出”成为标配;针对集中吊装压力,通过调整施工计划、合理安排吊装顺序缓解。84000方超大型液化气船、23000箱集装箱船分别于3月28日、3月31日实现全船主船体贯通。此后23000箱集装箱船的压载舱密性及所有外板工作,仅用了22天就移交到了后道涂装工序,创下同类型船舶的最短周期记录。
只要
想做
没有做不到
模块部
主要负责管系和液货模块安装。为节省
时间
,他们将原在整船阶段进行的管系密性工作前移,23000箱集装箱船主船体贯通后仅用15天就完成了压载系统、舱底水系统、燃油系统、柴油系统4个系统的密性工作。在84000方VLGC船液罐环氧浇注中,模块部船装作业区以两小时为节点,在7天内完成了4个液灌环氧浇注工作,较原先20天缩短了三分之二。围护作业区围绕燃料舱围护系统项目,则从“8进7出到7进7出再到晚班5进5出”,极大提高了船舶出坞的完整性。
总装二部
负责机装。面对考验,部门成立了以主管部长为组长,管理室和各作业区主管作业长为副组长,以各船现场工程师为骨干的管理团队。坚持当天工作当天做完,通宵施工在那段时间已是家常便饭。最终,他们按计划完成了两条船的镗孔、主机吊装、轴系和舵系的安装工作,为后道部门施工创造了条件。
撸起袖子加油干
面对人员
不足,
涂装二部
则坚持“策划先行,计划执行”双线并举。
在84000方VLG
C船,打磨作业采取“游击战”,烧了就打、打了就补,既提升了效率,也为“无锈化”作业、缩短涂装施工乃至整个项目的建造周期创作有利条件。
负责23000箱集装箱船涂装的油漆工在实际施工中提前介入前道工序跟踪修补,并采取三班轮流施工,液压车施工做到人停车不停,最终顺利完成了涂装。
液化气船施工阶段的安全防范至关重要。
安环保卫部
宗伟等人组成的液化气船安全管理团队,及时组织完成液罐防火毯和集火槽的铺设和安装,确保各类消防器材到位。
他们还对在作业期间保持不间断巡查,确保了84000方VLGC的安全施工。
此次双船出坞是江南造船自2019年采用“双线并造”模式以来的第五次,船坞周期也从前四次的90天压缩至60天,并固化为标准周期,船坞利用率达到最高负荷近100%。
这是面对疫情影响,江南造船为确保交船数量不减而进行的持续努力。
策划/ 蔡勤宏 余俊伟 孙新明
文/ 周勇 余俊伟
编辑/ 陈蕾婷
【声明】内容源于网络
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