5月18日,中国船舶集团旗下江南造船举行了浮式作业装置出坞仪式,这是公司在疫情防控常态下完成的又一个重要节点。公司领导伍朝晖、陈卫平、邹元晶为装置剪彩,监造方上海双希海事发展有限公司总经理沈滨、副总经理奚金,中国船级社驻厂经理马乔一,项目三总师缪继力、俞德平、娄慧龙,以及公司相关部门负责人和来宾出席了仪式。
该浮式作业装置为钢质箱型船体、四角设塔楼/浮箱、举升甲板无脊弧无梁拱、雪橇型艏艉部、圆舭的非自航无人下水工作船。船长250米,型宽60米,型深7米,设计吃水4.8米,尾塔楼顶甲板至基面28米、首塔楼左舷顶甲板至基面30.6米,最大沉深21米,最大载货量32000吨。舭部一共12个海底门,底部设置40个压载舱,舱容101000立方米。还拥有10个压载泵,每个泵每小时最大排量为4500立方米,实现快速调整压载水、快速升降。可满足大型、超大型巨型总段的下水、驳运,以及半船、整船及特殊装备的驳运。
进入4月份,公司全面复工复产,生产实现全面提速。3月30日入坞搭载, 4月25日整船接通,5月8日主船体结构报验全部结束,5月17日全船40个压载舱涂装结束,整个船坞周期只有50天,多个节点都刷新了同类吨位船舶的建造记录。
使用余料最多,本产品共使用了500吨库存低温钢板,进行了5项焊接工艺评定试验,特别是普通焊丝进行低温钢焊接的试验,就进行了十几次,低温钢与普通钢角焊缝100%MT检验,检查近1.2万米,最终全部达到质量要求。
本产品500毫米和700毫米尺寸的透气管穿舱件数量多,同时因合拢管为塑料材质,只能分段搭载后测量数据再安装,加上底部分段通风不方便,结构设置了178个工艺孔。
100%实现报验执行先精度后品保流程,使得分段上、下片段制造精度、片段合拢精度、管系精度各阶段精度全过程受控。

据悉,出坞后该装置将开展发电机动车、主甲板轨道安装、压载舱PE管安装等及相关系泊试验,计划于9月中旬交付投入使用。
策划/ 蔡勤宏 余俊伟 孙新明
图/ 阮瑞旻
文/ 周勇
编辑/ 陈蕾婷


