提升生产保障 夯实降本增效
造船全流程成本管控是船舶企业的生产和管理的基点,是经济效益的源泉,现已成为企业管理的重心。为扎实推进公司成本工程,2020年生产保障部围绕动能源管控、驳船运输效能提升(外船海01)、120T母线排项目、大项修项目自主维修等重点推进成本工程项目共计11项。截止11月,共达成指标9项,剩余2项持续进行,预计到12月份亦将达成。计划预期效益1104.8万,实际已达成1048.5万,完成率94%。
一
推动联管联控 落实降本增效
健全管理体系,强化目标导向。生产保障部作为能源主管部门,在年初,部门领导牵头,组织骨干走访四大生产部门,摸排各部门动能情况,积极听取需求和意见。结合历年单位能耗数据,一部一策,每个生产部门制定一项动能单耗指标,根据年度生产物量,下达各部门年度、月度动能指标,对能源使用进行指标控制。通过每月能源实际利用情况,对各部门进行经济考核,推进节能管理向作业区、班组深入,完善能源管理组织体系。

“错峰避峰”巧用电,节能降耗增效益。实施分时用电,错峰避峰生产后,减少浪费提高能源利用率。以分段冲砂作业区为抓手,生保、涂装党员骨干立足实际,开展研讨,确定目标,联管联控。合理安排冲砂计划,尽可能做到冲砂与收砂无缝衔接。另外,建立内场动能日常动态看板,错峰用电精确到每天跟踪反馈,发现异常,实时交流、追踪原因、及时调整,形成了动态优化管控模式,峰谷平基本实现1:7:2比例状态,截止10月,2020年仅此一项降本达179万元。
倡导能源集约化供给,把节能降耗做精细。年初,公司整体联动,倡导能源集约化供给,生产保障部倡议,公司严格控制生产延时供能,实行公司领导审批制度,对生产加班进行统筹协调,合理安排,每月实行1-2天停产休息。
二
乘风破浪
外船海01营运利润再创新高
今年以来,驳船“外船海01”围绕公司成本工程的年度指标,秉承提高航次数量,降低运输成本的理念,截止2020年11月15日驳船模拟法人营运年收入已超1000万,再创历史新高。
2020年,为做好“外船海01”成本管控工作,多措施并举,严格落实精细化管理,确保收益最优化,建立加油监督机制,严控油量消耗,同时,为减少驳船维修成本,2020年制定了驳船自修计划,包括生活区空气管阀门锈死,应急管路箱底连接法兰锈蚀严重,船尾机舱电缆出口处密封管锈穿等36项,全部自行维修,尽量减少外协维修,降低维修成本和单次运输的成本,同比2019年,降幅达14.7%。

为保证驳船正常运输,降低驳船异常故障,在航期紧张的情况下,利用航次间隙4天时间,完成航修项目,保障船舶自身性能。2020年月均航次达到5.2次,同比提升了15.6%,为外船海01运能提升奠定坚实的基础。
三
“变废为宝,资源再利用”
小创新大收益
120T平台(含纬六路)电箱供电电源来自平台西北角2-1变电站,采用3+1树脂铜牌母线供电。该树脂铜排母线从2015年投入使用,频繁出现故障,造成区域电箱跳电,平均抢修周期为4天,故障期间只能采取临时供电,仅满足小功率设备的生产,严重影响120T平台及纬六路的正常生产。原计划更换该母线,并列入2020年大修,考虑项目费用及周期因素,项目计划顺延至2021年。
年后复工复产,120T平台目排线突然发生故障,部门痛下决心,立刻组织技术攻关,研究策划解决方案。经现场用电勘查、电缆载荷计算,拟采用从平台撤下来的单芯400mm²电缆和中间电箱,替换原母线。充分论证后提交多套备选方案,采用“双拼电缆并联法”,并自行实施。
设备作业区发挥突击队力量,利用工作日加班及周末期间,整理、挑选废旧电缆2500m,并按计划方案敷设,改装海工平台废旧电箱10只,制作电箱固定架10个。在前期充分准备下,利用“五一”全厂放假间隙,将供电线路更换,线路检测无误后通电调试,测试合格,为平台生产提供所需电能 ,保障生产顺利进行。整个项目施工周期10天,未耽误任何生产,节约成本160余万元,使用至今满足生产需求,且平台未发生跳电现象。
2020年接近尾声,面对疫情影响,生产任务不减,生产保障部全体人员将秉承初心,一往无前,积极进取。在做好完成2020年成本管控任务的同时,将进一步策划好2021年的成本管控项目。
文\ 周兴彪、张 兵、王润东、张 季
图\ 周兴彪、张 兵、王 胤
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