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案例复盘 | 口服固体制剂生产过程含量均匀度超标:应急处置与体系优化

案例复盘 | 口服固体制剂生产过程含量均匀度超标:应急处置与体系优化 智药公会
2025-10-15
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导读:近期,我司在一款抗高血压口服片剂的批量生产中,连续两批次出现含量均匀度超标问题,企业通过快速响应、多维度溯源及体系化整改,有效控制了风险扩散。以下为事件的详细复盘,为行业同类问题处理提供参考。

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在口服固体制剂生产中,含量均匀度是直接影响药效稳定性与用药安全性的关键指标,尤其对于低剂量、高活性成分的制剂,微小的混合偏差都可能导致临床疗效不足或毒副作用风险升高。根据《中国药典》2025年版四部通则0941,口服片剂、胶囊剂等固体制剂需严格符合含量均匀度要求,不合格产品严禁上市流通。近期,我司在一款抗高血压口服片剂的批量生产中,连续两批次出现含量均匀度超标问题,企业通过快速响应、多维度溯源及体系化整改,有效控制了风险扩散。以下为事件的详细复盘,为行业同类问题处理提供参考。


01 事件背景与异常突发

该企业生产的抗高血压片剂(规格5mg,主成分溶解度低、密度与辅料差异大),采用湿法制粒-总混-压片的常规生产工艺,历史3年内未出现含量均匀度异常。在20257月的两批次(批号250701250702)生产中,压片工序完成后,质量控制部门按抽样标准检测发现:

1. 含量均匀度超标:两批次样品的含量均匀度A+2.2S值分别为16.817.2,远超药典规定的≤15.0标准;

2. 局部含量偏差显著:对不合格批次的片剂按生产顺序分段检测,发现后半段产品含量波动更大,最高达标示量的118%,最低仅为82%

3. 中间产品异常关联:追溯总混工序的中间产品检测数据,发现总混物料的含量均匀度虽合格(A+2.2S=12.3),但RSD值(相对标准偏差)从常规的2.5%升至4.8%,已接近合格临界值。

质量部门立即启动偏差调查程序,暂停两批次产品的包装工序,封存车间内待使用的总混物料及相关辅料,并对近3个月同产品的历史批次数据进行回顾性分析,初步判断异常源于生产过程控制,而非原料或辅料本身。


02 多维度溯源:拆解生产全流程找根源

企业迅速组建跨部门调查小组,成员涵盖生产、质量、工程、研发、采购等领域人员,采用流程拆解法+鱼骨图分析,从设备、工艺、操作、物料四个维度逐层排查:

1. 生产设备异常:关键环节参数失控

总混机搅拌问题:拆检总混机发现,搅拌桨叶底部的固定螺栓松动,导致桨叶与罐体底部间隙从标准的5mm扩大至15mm,底部物料无法被充分搅拌,形成死角堆积

物料输送偏差:总混后的物料通过真空上料系统输送至压片机料斗,上料管内壁有残留的前批次物料(未彻底清洁),且料斗内未安装导流板,物料因密度差异出现分层,主成分颗粒集中在料斗底部,导致后期压片时含量偏高。

2. 工艺参数执行:操作偏离标准要求

混合时间未按规定执行:根据生产记录核查,操作人员为追赶生产进度,将总混工序的搅拌20分钟(转速15rpm缩短至15分钟,且未记录偏差;

制粒干燥后粒度控制不足:湿法制粒后的颗粒干燥温度虽符合标准(60℃±2℃),但干燥后未按要求进行1.2mm筛网整粒,部分结块颗粒直接进入总混,导致主成分分散不均。

3. 人员操作与管理:培训与监督缺位

操作规范性不足:现场调取监控发现,总混工序操作人员未按SOP(标准操作规程)要求,在混合前检查搅拌桨叶状态,且上料前未确认上料管清洁度;

过程监控缺失:质量巡检人员仅在总混结束后取样检测,未对混合过程中的物料状态(如是否有结块、分层)进行实时观察,错失风险早期识别机会。

4. 物料特性适配:工艺设计存在盲区

辅料配伍未充分验证:研发阶段虽验证了辅料配方的稳定性,但未针对主成分-辅料密度差异(主成分密度1.3g/cm³,辅料密度0.8g/cm³开展极端条件下的混合均匀性验证,未预判到总混时间缩短或设备异常时的分散风险;

物料批次衔接问题:该两批次使用的微晶纤维素辅料虽质量合格,但与前批次相比,颗粒粒径分布更宽(D9080μm增至120μm),进一步加剧了总混时的分层风险。


03 系统性整改:从应急控制到长效预防

1. 紧急处置:快速阻断风险扩散

产品与物料管控:对批号250701250702的产品进行全批次隔离,委托第三方实验室进行稳定性复测,确认无其他质量风险后,按规定程序进行销毁;对车间内待使用的同批次辅料进行重新检验,筛选粒径分布符合历史标准的物料投入生产;

设备紧急修复:更换总混机松动的搅拌桨叶螺栓,调整桨叶与罐体间隙至标准值,加装间隙检测传感器,确保每次开机前自动校验;在压片机料斗内安装倾斜式导流板,避免物料分层,并对真空上料管增加清洁后残留物检测步骤(采用擦拭取样+高效液相检测)。

工艺临时调整:将总混时间恢复至20分钟,并额外增加5分钟慢速搅拌(转速10rpm;制粒干燥后强制增加1.2mm筛网整粒工序,确保颗粒粒径均匀。

2. 长效体系优化:筑牢生产质量防线

1)设备管理体系升级

设备预防性维护:修订《生产设备维护规程》,将总混机搅拌桨叶间隙、上料管密封性等关键参数的检查频率从每月1提升至每批次1,建立设备维护电子档案,关联生产批次信息,实现可追溯;

设备智能化改造:在总混机、压片机等关键设备上加装工艺参数实时监控系统,对搅拌转速、混合时间、料斗物料高度等参数进行实时采集,超限时自动报警并停机。

2)生产工艺与操作规范完善

工艺验证补充:针对主成分与辅料的密度差异,补充不同混合时间、不同转速的混合均匀性验证,制定《低溶解度主成分固体制剂混合工艺专项指南》;

操作培训强化:开展含量均匀度风险控制专项培训,覆盖生产、质量所有相关人员,培训后通过实操+理论考核,不合格者暂停上岗;增加工艺参数偏离预警制度,操作人员需提前申请并经质量部门审批,方可调整参数。

3)质量监控体系强化

过程检测优化:在总混工序增加混合过程中取样检测(每5分钟取样1次,检测含量RSD值),压片工序按15分钟/1000的频率抽样检测含量均匀度,提前识别风险;

数据追溯升级:搭建生产-质量数据联动平台,将原料检验、设备参数、操作记录、检测结果等数据整合,实现一键溯源,便于快速定位异常环节。


04 经验启示与行业思考

此次口服固体制剂含量均匀度超标事件,虽未造成产品上市流通,但暴露了企业在设备管理、工艺控制、人员操作等方面的短板。总结事件处置与整改过程,可提炼三点核心经验,供行业参考:

1. 设备是生产质量的硬件基石:需打破设备仅需定期维护的传统思维,针对关键设备的核心部件(如总混机桨叶、压片机料斗)建立批次级检查机制,借助智能化手段实现参数实时监控,避免隐性故障导致质量风险;

2. 工艺设计需兼顾理想状态与极端场景:研发阶段不仅要验证正常工艺下的质量稳定性,还需针对物料特性差异、参数微小偏离等极端场景开展验证,提前预判风险,避免生产过程中因突发情况导致质量波动;

3. 人员操作是质量控制的最后一道防线:需通过专项培训+实操考核+过程监督三重机制,强化人员的质量风险意识,杜绝为赶进度简化操作的违规行为,同时建立全员质量反馈通道,鼓励操作人员及时上报异常。

结语:

口服固体制剂的含量均匀度直接关系患者用药安全,任何环节的疏忽都可能引发严重后果。未来,药企需以全流程风险管控为核心,将质量意识融入设备管理、工艺设计、人员操作的每一个环节,通过体系化建设提升抗风险能力,切实保障药品质量稳定,为患者提供安全、有效的药品。

主要参考资料:


[1] 国家药典委员会中华人民共和国药典(2025年版)四部[S]. 北京:中国医药科技出版社,2025:通则0941(含量均匀度检查法)、通则0101(片剂).

[2] 国家药品监督管理局药品审评中心口服固体制剂混合均匀性和含量均匀度研究技术指导原则(2023年第15号)[Z]. 2023.

[3] 国际人用药品注册技术要求协调会. ICH Q7 药品生产质量管理规范指南[S]. 2016.

[4] 中国医药设备工程协会制药设备维护管理规范(YY/T 0992-2022[S]. 北京:中国标准出版社,2022.

[5] 王浩,张丽,李岩口服固体制剂含量均匀度影响因素及控制策略[J]. 中国医药工业杂志,2024553):421-428.


END

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来源:智药公会

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