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日本这个电子厂通过改善,在营收减少的情况下,利润率却提高了一倍

日本这个电子厂通过改善,在营收减少的情况下,利润率却提高了一倍 远发精益咨询
2021-05-11
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导读:导言日本福岛县天荣村的阿尔法电子,主要是从电机厂等厂家接收电子机器和电子零部件的组装订单,雷曼金融危机过后,


导言


日本福岛县天荣村的阿尔法电子,主要是从电机厂等厂家接收电子机器和电子零部件的组装订单,雷曼金融危机过后,只是局限于电机行业的话订单减少的风险很大,所以开始扩大躺在床上就可以把握体温和心律的传感器等医疗设备组装的事业。


阿尔法电子抓住了新冠疫情下订单减少的机会,全面调整了工厂内的配置。改善了作业人员的动作浪费和搬运浪费,最终实现了生产效率的提高。虽然预计2021年2月销售收入会有所减少,但是有望实现利润的增长。

樽川社长笑着说:“在新冠疫情下通过重新调整生产效率,公司的基础夯实了。”
2020年2月营收达到6亿8000万日元,但是21年2月预计营收会下降至5亿3000万日元。但是经常利润率比上期提高了一倍预计可达到6%以上。


01

为10年1次的危机做准备


“虽然没想到新冠疫情会来,但企业总有可能面临困境”。樽川社长从前期开始就致力于提高公司内的生产效率。

从1990年代的泡沫经济崩溃开始,IT泡沫崩溃,雷曼危机和东日本大地震。因为阿尔法电子的经营每10年就面临接受订货的大幅度减少。

经营革新活动的基础是以“增强公司的骨干”为目标,学习提高生产性的学习会。在日冕订单开始减少的时候,能够迅速提高生产效率是因为开了这个学习会。

在采访时召开的学习会上,负责提高生产效率的涩谷秀一常务进行了“生产线和生产单元的区别”的授课。



除此之外,还教我们什么是动作的浪费,什么是将各个生产品种的生产量整理后决定适当的生产体制的基准“PQ分析”。据说也有以简单的例子为基础,在下次之前提出改善提案的作业。

02

整理工厂内的流程

在阿尔法电子的现场,根据订单内容组装的产品和生产批次都有很大的变化。从全年来看,组装了约1600种产品。
因为每天制作的产品、每周制作2次的产品、每月制作2、3次的产品等混合在一起,所以更换制作的产品的“计划更换”增加了,移动线路也延长了。
而且,也有从发包方的企业保管专用的生产设备生产的情况。因此,各种生产设备在工厂内杂乱无章地放置,这也是难以理解作业流程的原因。
虽然早就注意到了这样的问题,但是为了改善工厂整体的生产需要停线,所以一直没能出手。
但随时新冠疫情的扩大,从2020年4月左右开始接受订货逐渐减少。樽川社长和涩谷常务决定“利用这个时机,改变工厂内的配置”。
以前,工厂塞满的各种生产设备,用于生产的材料往往放在较远的位置。不仅将组装好的产品运出的流程变得复杂,而且从远处运来材料这一动作的浪费也很明显(下图)。



改变布局,按照生产频度分类生产设备,整理成“每日生产”“每周生产2次”“每月生产2、3次”3个区域。在空余的地方设置了材料放置处,缩短了材料搬运时间

同时,使作业者多能工化,同时兼任3个区域的生产。一般情况下,作业人员会进入每天制作的产品区域,一边观察产品的库存状况,一边根据需要移动到旁边的区域,负责每周制作两次的产品和每月制作两三次的产品的生产。

从20年4月开始致力于设备配置的重新评估,8月完成了对现在配置的重新排列。通过这次修改,生产率提高了近两成。以前由18个人负责的工作,现在可以由15个人来负责了。

为了实现这一举措,我在培养多能工上下了功夫。除了螺丝紧固、焊接等电子设备组装的一般工作之外,在焊接、粘合、成形机等设备操作方面,α电子的工作涉及很多方面。

其中能进行3种以上作业的多功能工在新冠疫情下增加了3人。这相当于本特集所说的“多能工”。满足条件的工作人员共6人,最高支付3万日元的补贴。


03

消除作业者动作的浪费

在组装工序中,从20年4月开始重新审视每个工序的设备配置,消除了作业者向后看的动作等(下图)。到组装完一个产品为止一共花了20分钟以上的工作到了8分钟。这是消除工作浪费改善的典型案例,这样的改善对店铺和饮食店也有效。

在台车上准备零部件,减少不必要的动作。



04

开发米粉面


樽川社长活用了因生产改善而人手不足的人才,还着手了米粉面的企划等新事业。

樽川社长说:“光是电子设备等的装配,不景气的时候订单变动就很大。”



米粉面计划使用本地产米制作意大利面风味的米粉面,生产委托外部工厂。从当地报纸开始作为与地域活性化相关的商品受到表彰等,开始受到关注。

“每10年接受订货锐减,就重新审视事业内容。10年前,进入医疗器械行业时,遭到了管理层的强烈反对,但现在仍在实施。这次不仅仅是接受订货的工作,还想把销售本公司产品的食品事业提高到销售整体的3成”。

在阿尔法电子公司,经历了雷曼危机和东日本大地震之后的职员们,从开始新冠感染扩大的20年2月左右开始,在公司内部呼吁“要有危机感”。这也是这次提高生产率的一大理由。

“雷曼危机的时候,发生的第二年对业绩的影响更大。22年2月期可能会更加严峻,希望能提前准备,有备无患才能提高生产效率”。



原创声明:本文系远发国际精益咨询原创文章,未经许可不得抄袭、引用。

文章都看完了不点个 


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远发精益咨询,专注精益工厂生产、制造、管理、培训、咨询领域多年。特色产品:商旅考察、赴日游学、丰田工厂参观学习、新工厂规划、智能工厂、精益物流、仓储管理等现代化制造企业精益咨询;【官方网站:www.fareight.net】
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