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铝阳极氧化废水处理工程改造实例
本文摘自《电镀与精饰》2021年第43卷第12期
作者:黄辉樟
摘要:安徽某铝业加工企业早期废水处理工艺和设备陈旧,运行中已不符合现在环境保护要求。经过工程改造,采用分质分流处理工艺,结合当前市场上优质水处理产品的应用,对一类污染物含镍的镍封废水单独收集、处理和排放;对前处理老化液、色素废水进行预处理;对综合废水处理工艺进行优化,扩大沉淀池容积,增加排放水过滤装置等。通过半年的运行,出水各系水质稳定达标(总镍、总铝执行《GB21900-2008电镀污染物排放标准》;其它指标执行《GB/T31962-2015污水城镇下水道水质标准》表1,B级),同时降低运行成本,满足当前环境保护排放标准要求。
1.引言
铝是有色金属中使用量最大、应用最广的金属材料,而且其应用范围还在不断的扩大之中。铝合金材料具有一系列优良的物理、化学、力学和加工性能,应用领域从餐具到尖端科技、从建筑装潢业到交通运输业、从能源应用到航天航空等各行各业中。但是铝的某些性能并不理想,如硬度、耐磨性和而腐蚀性等,为了克服这些缺点,扩大其应用范围,延长使用寿命,对铝合金进行表面处理是一项必不可少的工艺。铝材料表面阳极氧化正是进行表面处理的一项优质工艺,被广泛应用。
铝阳极氧化生产会产生大量酸、碱及含有重金属、染料色素等废水,安徽某铝业加工企业,每日排放废水30m3,主要包括前处理老化废液、前处理废水、阳极氧化废水、着色染料色素废水、镍封闭废水等。由于该废水处理工程老旧,工艺简单,已使废水处理不能满足现有环境保护要求,于2018年提出工程改造,2019年3月份完工开始调试运行。
2.废水性质及原废水处理工艺
2.1废水性质
企业每日生产12小时,每日排水总量300m3,则每小时处理量约25m3。原废水处理工艺是不分质分流处理,所有废水集中在综合废水池。集中后水质情况如下表1。

2.2原废水处理工艺
原废水从生产车间排放至废水处理站,不进行分类,全部混合排放至综合废水集水池,然后用水泵抽至处理系统,加氢氧化钠中和至废水pH值为7.0~7.5,再加聚合氯化铝混凝,加聚丙烯酰胺絮凝,通过平流式沉淀池进行废水和污泥分离,废水排放,污泥进行压滤后委外处置。原废水处理工艺流程图见图1。

通过本工艺处理后,存在以下几个问题:
①.排放废水中CODCr、总镍、总铝、总磷、色度皆无法达到最新排放标准(总镍、总铝执行《GB21900-2008电镀污染物排放标准》;其它指标执行《GB/T 31962-2015污水城镇下水道水质标准》表1,B级)。

②.镍离子属于一类污染物,未单独收集、处理和排放,不符合环保规定;
③.原废水处理系统设计容量偏小,特别是沉淀池,很多污泥会随着排放废水流走,造成污染物未得到有效净化。
根据水质及原工艺和设施情况,笔者团队结合环保最新要求及工作经验,设计了新的工艺并进行工程改造,通过半年多的运行,设备运行良好,排放水质全部达标,运行成本较低。
3.改造后废水处理工艺和流程
3.1 废水工艺改造原则
根据废水的性质,工艺改造原则为分质分流处理,将一类污染物镍废水单独收集、处理和排放;色素废水先预处理脱色后再与综合废水合并处理;前处理各种老化液也先进行预处理,然后再进入综合废水一起处理。
改造后废水处理工艺流程图见图2。

3.2 前处理老化液预处理工艺
铝阳极氧化化学酸抛光、碱抛光和中和等前处理工序,其工作液使用一段时间后,由于杂质累积工作液老化,需要更换,这部分老化液浓度高,须进行预处理。预处理后再排入综合废水一并处理。
前处理老化液单独收集于“老化液集水池”,混合均匀后,用泵抽至预处理系统,加入市售复合高效水处理剂CL-F16,本品碱度高,可替代氢氧化钠使用,价格低廉,同时具有降解COD和除磷作用,调节废水pH值至7.5,然后再加入聚合氯化铝PAC、聚丙烯酰胺PAM,经沉淀后,污泥泵至综合污泥池,上层废水排至“综合废水集水池”一并处理。
3.3 色素废水处理工艺
铝阳极氧化后一般都要进行着色处理,着色液是含有较高浓度的染料成份,这些染料成份一般为有机物,不易处理。在酸性条件下加入市售脱色剂进行反应进行除色,然后再用化学混凝沉淀进行预处理。
铝阳极氧化色素废水单独收集于“色素废水集水池”,混合均匀后,用泵抽至预处理系统,在酸化破络池中,加入硫酸溶液控制废水pH值至3.0,同时加入市售破络脱色剂CL-M01,本品具有很强的催化氧化功能,可将染料成份分解,达到去除目的。反应后与前处理老化液预处理工艺一样进行化学混凝沉淀处理,处理后废水排至“综合废水集水池”一并处理。
3.4 镍封废水处理工艺
铝阳极氧化镍封工序漂洗水,因含一类污染物镍离子,须单独排放、收集、处理,同时镍封槽液配方中含有乙酸,与镍离子会形成络合态化合物,所以处理工艺采用破络和螯合沉淀双重方法,使镍能够处理至稳定达标。
镍封废水单独收集于“含镍废水集水池”,混合均匀后,用泵抽至预处理系统,在酸化破络池中,加入硫酸溶液控制废水pH值至3.0,同时加入市售高效破络混凝剂CL-F60,本品具有很强的催化氧化和强凝混凝功能,可将乙酸镍络合物破解。然后用市售复合高效水处理剂CL-F16,调节废水pH值至8.0。再加入市售重金属离子高效螯合沉降剂CL-M05L,本品为有机重金属淀淀螯合剂,可与镍离子形成极为稳定的络合态重金属沉淀,从而使镍离子彻底从废水中去除。镍为一类污染物,单独开设排放口单独排放。
3.5 综合废水处理工艺
铝阳极氧化综合废水为前处理漂洗水、阳极氧化漂洗水以及前处理老化液预处理后废水、色素废水预处理后废水的混合废水,废水量大、成份复杂,含有较高CODCr、磷、氨氮、总氮等。一般采用化学混凝沉淀方法处理,可将各污染物处理达标。
综合废水、预处理后前处理老化液废水和预处理后色素废水收集于“综合废水集水池”,混合均匀后,用泵抽至处理系统,在酸化池中,加入硫酸溶液控制废水pH值至3.0,然后加入市售高效破络混凝剂CL-F60,调节废水pH值至8.0。进行混凝反应后,经两级沉淀后,再经砂滤池过滤,清水达标排放。
4.主要处理设施构筑设计参数
主要处理设施构筑设计参数一览表见表3。

5.工程运行效果
系统正常运行6个月,每天对各系排放废水进行采样分析,排放水各系水质稳定达标。(总镍、总铝执行《GB21900-2008电镀污染物排放标准》;其它指标执行《GB/T 31962-2015污水城镇下水道水质标准》表1,B级)。抽取三次排放水污染物监测数据见表4。

系统运行6个月,运行成本统计见表5。

6.结语
铝阳极氧化废水成份较复杂,原废水处理工艺不符合当前环境保护标准要求。通过工艺工程改造,采用分质分流分类处理,含一类污染物镍离子单独收集、处理和排放;前处理老化液浓度高、成分复杂,单独收集先进行预处理后再与综合废水一并处理;色素废水单独收集,先进行破解色素预处理,然后与综合废水合并处理。在处理各系废水中引进市场上优质水处理产品,保障了各系水质污染物排放稳定达标。通过半年时间的运行,设施设备正常运行,水质满足要求,总体成本下降。
后期,建议企业加强清洁生产,将生产废水更加细化分类,引入部分废液废水回用工艺,以达到节能减排降耗增效目标。
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