本期问题
@匿名用户:挤出改性造粒过程中如何解决冒料问题?
来自@南京科亚潘志荣老师的回答:
1. 排气口冒料现象之本质,全在于
螺杆排气段之料流排量Q2<料流进量Q1
(不论对同向平双之自然排气口,还是真空排气口而言,都是如此)
2. 由于两种排气口的螺杆轴向位置、温度高低及物料状态有异,分别叙述比较恰当。
2.1 自然排气口返料解析(现象、原因及对策)
2.1.1 排气口冒粉
△ 进料中粉料比例过高或粉料太湿(降低粉料比例或预干燥);
△ 排气口喷粉且夹带水汽(粉料太湿且前方捏合区太强,机筒内水汽倒顶);
△ 侧喂机离自然排气口轴向距离过近(重排机筒积木位置)。
2.1.2 排气口冒胶
△ 自然排气口前方捏合区剪切过强,推胶困难;
△ 自然排气口前方筒温设定偏低。
2.2 真空排气口返胶解析
2.2.1 主机原因
△ 第一真空口前方的捏合区阻力偏大(重排螺杆构型);
△ 排气室真空度拉得过高(真空度调降至合理值);
△ 计量段螺纹套磨损严重,排量不足(更换合格新螺纹套);
△ 真空排气口前后筒温设定倒置(重新设定并调温到位);
△ 双螺杆计量段偏短,如TPU之水下热切(计量筒加长至两节)。
2.2.2 换网器或机头原因
△ 过滤网长期未清理(停车换网,并坚持定时清理);
△ 组合式滤网阻力过大(请有经验者调整组合网各层之目数);
△ 模面热切粒(水下式或水环式)工艺水温过低(适当提水温);
△ 模面热切粒,模孔偏少(致熔压过高)。(换合适模头)。
3. 其它原因
其它致排气口返料原因。一旦出现,分析原因,寻求对策!
比如:
△ 某区螺杆元件(螺纹套、捏合块、齿形盘等)突然断裂;
△ 某区温度突然失控(电热瓦或电热棒损坏,或控温电磁阀失效,或温度传感器损坏,等等)
△ 玻纤粗纱包杆,造成塑料熔体堵塞,等等
△ ……
仅供参考。如有遗漏,欢迎留言区指正。
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