我们班组故事多!
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润滑组
机加2课——润滑组
制造二部机加2课润滑组成立于2006年,工作范围从开始的ZR线6条生产线,再到现在的ZR、1.2T改造和1.2T新设18条生产线,历经12载,从开始的管理200多台设备到现在的500多台设备,一直承担着所有设备的油液补给和更换,在完成工作的同时,我们还获得了标准作业银奖和3届安全优秀班组,取得成绩的同时,我们也在反思工作中的不足。
现状分析,把握真因
2018年,公司环境方针明确了“努力降低环境风险、减轻环境负荷”的管理思路,机加2课方针也制定递减危废排放,保护环境的目标。经数据调查显示,2017年加工线切削液危废处理557吨,切削液原液使用合计24525升,危废物排放对环境影响增大,成本升高,仅危废处理费用,公司就增加了高额的制造成本。不仅给公司带来了经济负担,还给我们赖以生存的环境带来了负担,这是我们不想看到的。所以我们反复研讨,最后通过对油液种类及处理方式的分析:切削液原液使用量大,使危废物对环境造成严重影响,所以我们要改变问题末端处理的模式,从问题源头抓起,减少切削液的使用量。
要因调查与对策
怎样才能减少切削液原液的使用量呢,我们通过对切削液回收回用流程的把握,发现“冷却液腐败无法回用”和“废液回用不足”是问题的主要因,通过对液的危废合理性分析把握,我们明确了重点要推进的工作,同时设定了目标:危废及原液使用量递减20%,保护环境,打造绿色企业。
班组确定了冷却液腐败的原因是由于设备油水分离功能下降,造成油污无法排出,逆流回水箱造成切削液变质,我们的着眼点是“油水分离功能复原,递减危废物,降低环境负荷”。秉着这个目标,先对全员进行了培训点检方法和液面调整标准,使大家掌握了正确的管理方法,对全部油水分离器进行了功能的复原和异常的修复,其中1.2T共计推进了257台设备,有效防止了切削液的变质问题,全年预计递减原液消耗4693升。
其次,我们通过对设备切削液浓度的数据采集发现,由于浓度过高,造成冒泡导致切削液外溢,也是原液使用量大的主要因。我们的着眼点是“合理控制液浓度,消除冒泡外溢造成的滑倒隐患,原价递减”。我们邀请厂家对液浓度检测方法进行深度培训,完善了标准化,也确保了浓度数据的精准,除特殊管理以外的设备全部实施中、下限浓度管理。通过活动,切削液起泡外溢的异常为“0”,在保证了环境安全的基础上,减少原液用量2499升。最大限度降低了制造成本。
截至8月初,共计推进设备和附带改善322项,总设备占比58.1%,递减了危废物85吨,原液递减3033升。目前,1.2T和ZR加工线还有232台设备未实施活动。展望2019年,我们将在现有的改善活动标准化完善后,全面横展实施,届时将大幅度减少对环境的影响,润滑组全体组员也将为努力打造绿色企业,造福社会尽出自己的一份力。
2018年第168期,总第329期
图文编辑 | 李 岩


