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小人物 大事记 ▏甄在庄:刀具创新变革的“领头雁”

小人物 大事记 ▏甄在庄:刀具创新变革的“领头雁” FTET天擎
2023-05-18
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     工作中,我们大多数人都是平凡岗位上的“小人物”,但是我们却依然可以凭借自己的努力绽放光芒,铸就属于自己的大事记,赢得身边人的敬仰和尊重。在一汽丰田发动机天津公司的这片沃土上,就有着许许多多这样的小人物,即日起,我们开设专栏来讲述这些小人物的大事记。




机械技术员室 甄在庄


     甄在庄,发动机天津公司机械技术员室技术员,负责新项目的刀具生产准备、技术支持工作。2022年在刀具成本优化工作中,实现成本低减1042万元,为打好收益提升攻坚战提供有力支撑。


      TNGA#3凸轮轴室线是丰田在中国事业体唯一一条凸轮轴室加工线。2022年量产初期,在良品条件均符合设计要求的情况下,刀具异常磨损、崩刃,造成工件粗糙度不良。此刀具为硬质合金刀具,实际寿命只有设定寿命的3%,刀具成本超高;异常损耗大,在库量难以支撑,在保供给,抢产能,拼市场的生产环境下,改善迫在眉睫。甄在庄作为青年党员骨干,在党支部的带动下主动请缨,承接此项课题攻关,尽自己所能在学习中成长,在成长中贡献力量。在与日本丰田本部强对标过程中发现,因设备式样、工艺不同,日本本部并无此刀具,无法借鉴。反复沟通中了解刀具厂家及相关轴室生产厂家也均无有效方案借鉴。困难重重面前,甄在庄没有退缩,反复研究作业原理,利用下班时间进行机械制造、工业设计书籍的查阅,设计比对后提出要尝试自主改善,在实践中寻找解决问题的方法。



     通过现地现物调查发现,此工序加工特点是高转速、大切深,初步分析为刀具选材与应用场景不匹配。借鉴铝合金加工刀具材料发展方向,甄在庄从改良刀具材质入手进行实验。但发现重新设计、制作刀具周期长,需要90天,不能解决生产不可持续的迫切需求。面对困境,甄在庄没有放弃,利用报废的硬质合金刀具,经过40余次反复研磨、测试、变换焊接方式,最终在本体上研磨出阶梯,进行金刚石焊接,由一体式变更为焊接式,突破原有刀具改善观念,成果将制作周期由90天压缩为15天,攻克了难关。改善后的刀具成本下降96%,并减少换刀工时、降低了劳务费。他把改善成果重新整理,制定作业要领,在公司同类工序推广。


     成果的取得来源于积累和创新。甄在庄在刀具改善领域用十年磨一剑的执著彰显知重负重、攻坚克难的拼搏精神,发挥头雁作用,敢于打破常规,以技术带动生产,让创新思想在刀具管理领域“落地生根,开花结果”,强化生产基盘,实现发展新跨越。

END

图/文:王薇


   
   
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