TNGA5线2.5L缸盖作为公司的主力产品,在生产过程中存在设备节拍工时过剩,人员附带作业过多等问题,造成等待工时浪费。针对以上问题,铸造保全科铸造设备保全系主动请缨,成立课题推进小组,由系内党员和积极分子牵头,联合现场和技术员,三位一体进行课题调查和推进。
通过对生产线设备的整体把握,共总结以下问题点,一是3台设备节拍过长,分别为中间清洗机、数控去毛刺加工机及5号制芯机去毛刺机,不能满足生产线的节拍要求;二是最终气吹落砂存在铝粉残留,造成气吹效果不佳,作业者需要手对应进行二次清理。
针对设备节拍过长问题,设备保全组对程序进行详细的把握,在不变更设备良品条件的前提下,对设备加工动作重新进行组合调整,最终将3台设备节拍调整至90秒以内,改善后消除浪费工时约10.9小时/月,提高TNGA5线生产能力19台/天。本质保全组对气吹设备喷嘴进行改造,通过更改设备的加工动作消除了铝粉的残留问题,在保证品质的同时,降低了作业者的劳动强度。
通过以上改善,TNGA5线达成平准化生产,进一步消除了生产过程中的浪费,同时也在改善过程中积累了丰富的经验,提高了大家的专业技能水平。未来,铸造保全科将继续在党支部的带领下,积极推进内制成本递减、生制准自立化、生产性提升等各类自主改善活动,不断挖掘创新改善,争创实践新成果,高质量完成各项任务目标的达成。
图/文:姚庆文


