2025年,一汽丰田发动机天津公司全力推进“生产精益攻坚行动”及“毫厘制胜降本行动”,始终以TPS为中心,坚持党建引领、全员发力。面对生产一线刀具治理空间越来越小的问题,机械4科主动出击,以项目攻关1+1工作法为抓手,党员、群众技术上1绑1,思想上1带1,集思广益、勇于尝试,从加工线刀具库入手,开展清洁专项治理,应对刀具寿命不达标、异常多发的现状。
机械4科以系统化思维精准施策,针对三条加工线57台刀库设备展开全面攻坚,以“零容忍”态度向潜在隐患亮剑。攻关针对刀夹式、刀座式、阿波罗刀库三大类型进行全面解析,制定分解措施,明确各刀库重点清理部位、周期及验收标准,面对油泥厚重、空间狭窄等难题,团队创新采用“汤布+高压水枪”组合清理法,单台清理时间由1小时压缩至30分钟,效率提升50%。机械4科在此次攻坚过程中,还针对缸体、缸盖线换刀刀臂进行了深度清理,确保夹爪、刀座等关键区域无切屑、零油污。
截至目前,机械4科已完成38台刀库清理,修订要领书4份,首轮清理预计6月底全面收官。
此次项目攻坚,有效杜绝了因刀库残留切粉导致的刀具突发破损现象,异常停机时间大幅缩减,同时生产线稳定性显著提升,机加线平均可动率由5月的95.7% 提升至97.7%,为接下来的生产目标达成提供坚实保障。
下一步,机械4科将扩大深度清洁覆盖范围,建立刀库状态长效监控及管理机制,推动部门内精益生产向数智化迈进。
图/文 胡敬宇

