2025年,铸造1科聚焦“毫厘制胜 挑战极限”主题实践活动,并将活动精神转化为具体行动,通过实施工件托盘材质优化项目,该团队成功将托盘使用寿命提升至原来的3倍,预计每年可节约成本6.3万元,以实际行动诠释了“于细微处见真章”的节约理念。
在汽车行业竞争日益激烈的背景下,成本控制已成为企业的核心竞争力。铸造1科团队立足生产一线,从基础辅具着手,发现工件托盘因铁质加强筋与铝质托盘本体存在材质差异,导致连接部位易出现松动、脱落现象,不仅影响生产效率,更造成持续的辅具消耗。
面对这一技术难题,团队经过充分论证,创新性地提出“材质统一”解决方案,将加强筋材质由铁质更换为铝质,使其与托盘本体材质一致。在方案实施过程中,团队协同技术部门,通过采用专用焊条和优化焊接工艺,有效确保了连接强度的全面达标。

该项目实施后取得显著成效:托盘更换频率由原来每4个月60个,降低至每12个月60个,使用寿命延长至原来的3倍,单月成本递5300元。
此次改善不仅带来了直接的经济效益,更体现了团队对“毫厘制胜”理念的深入践行。该改善项目已在生产中稳定运行,其成功经验正在公司内部推广。铸造1科表示,将继续深挖降本潜力,践行“毫厘制胜”理念,为提升公司核心竞争力贡献力量。
图/文:王炜

