挑战未知中捕获改善创新的机会,把不可能变为可能。年度QC课题评比中涌现出一批优秀案例,为业务发展创造了更多的可能性。希望大家不忘初心,以终为始,在创新的海洋中劈波斩浪、扬帆远航。
(从左到右:朱浩、周文杰、施俊杰)
“智改数转先锋队”通过报交工作分析、自动检验问题识别和对策制定、实施验证等,成功实现产线智能报交,质检人数由6人缩减为1人,降低人工成本;报交时间由120秒/台缩短至8秒/台,大幅度提高报交效率。
(从左到右:钱成岳、吴俊杰、周文杰、奥斯曼·麦提托合提、吴衡)
“胶出钱来”QC小组围绕减少胶量的目标,通过不断验证过程参数及涂胶覆盖率满足性,提高过程的稳定性,实现期初设立的课题目标,节约用胶成本,课题经济效益超百万。

(从左到右:方泽文、吴俊杰、刘成飞)
“防爆特别行动组”基于降低模组线焊接爆孔率的目标,分析生产过程中与爆孔问题的相关因子,从机、料、法、环分析找到真因进行改善,最终持续5个月未发生爆孔问题。

(从左到右:王可歆、黄颖祁、熊婷、杨珮琦)
“五星连珠”QC小组综合工程台架验证、产线设备排查和原材料返厂分析后,重新评估软件刷写工艺流程,将两道软件刷写工艺优化后一道软件刷写,将SOC DSP NG率降低至0。

(从左到右:吴俊杰、周文杰、刘成飞、陆勇敢、高斌)
“长度界限突破组”通过头脑风暴从人、机、料、法、环、测等方面出发,寻找工艺设计上的不足之处,逐条制定对策,全面围堵提升,年度不良率下降84%,超额完成课题目标。

(从左到右:羊继超、周文杰、奥斯曼·麦提托合提、丁正兵、史杰)
“地球卫士”小组围绕降低胶水危废的目标,从来料、换胶、用胶、处置的全生命周期出发,探究全过程中可以减少危废的机会,降低运营成本。

(从左到右:吴俊杰、朱骅、金鑫)
“水冷克星”QC小组以PL04产线作为典型攻克,提高水冷气密测试一次合格率,从人、机、料、法、环、测等原因出发,研究优化方案,2024年合格率提升8.58%。
(从左到右:黄梅、韩金格、杨君兰、闵捷)
“CCD小分队”围绕降低CCD误报率的目标,寻找误报真因,最终通过优化下线台车托盘、增加绿垫、修改特征模板、调整螺栓识别参数等方案,CCD检测误报率下降约80%。

(从左到右:钱成岳、王可歆、史杰、吴俊杰、赵俊杰)
基于降本需求,综合同行和我司历年E1平台项目整包气密一次NG率分析对比,“百无一漏”QC小组通过改善EDM端面加工工艺、增加下托盘支撑梁/下底板与水冷板之间减振胶胶量、优化测试参数、车间提前静置模组和托盘等措施,K228E项目整包气密的一次NG率总体下降9%。

(从左到右:郑福建、吴俊杰、史杰、李龙)
“下托盘良率提升”QC小组通过数据分析,确定不良率高的TOP问题点,并针对性地制定对策,固化措施,提高供应商产品供货合格率,并将相关措施横展到UABS所有的下托盘供应商端,降低产线停线时间。

(从左到右:周文杰、朱骅、赵俊杰)
动态扭矩改善QC小组结合扭矩数据监控优化改善扭矩不合格问题,针对不同点位,差异化设置优化方案,如调整为三段式紧固、分段扭矩拧紧、降低转速、调整预拧工位预拧方法等,年度减少了10%扭矩类随线返修次数。
撰稿、排版:QA-柴莉娜


