大数跨境
0
0

降本增效的班组故事 | 故障降幅50%!维修班巧改设备创效30万

降本增效的班组故事 | 故障降幅50%!维修班巧改设备创效30万 新钢集团
2025-12-11
1
导读:降本增效的班组故事 | 故障降幅50%!维修班巧改设备创效30万

“以前一台机器每月故障多达六七次,现在8台设备同类故障降幅超50%,单台轴承改造成本仅200元,却换来真金白银的效益!”金属制品事业部绞线作业区维修班班长刘小秋手持设备运行报表,难掩心中欣喜。

该班组自主研发的减速箱强制润滑改造方案,成功破解高位轴承“润滑盲区”这一生产难题,累计创效近30万元。




拉丝机作为钢绞线生产环节的“核心”,其稳定运行直接关系到整体生产大局。然而,减速箱高位轴承长期深陷润滑困境:在传统自然润滑方式下,油液无法可靠抵达高位轴承部位,导致轴承干磨运转,使用寿命仅为四个月左右。2024年,此类故障引发的设备停机高达50次,每次抢修需2-3名维修人员耗时4小时以上,单台减速箱配件更换费用就超8万元,同时还造成近百吨的产量损失,“坏了修、修了坏”的恶性循环严重制约了生产效率提升。

面对这一棘手问题,维修大班主动扛起攻关大旗,迅速成立以艾敏为核心的技术攻坚小组。小组成员系统梳理近三年的故障记录与维修报表,随后对照减速箱图纸逐台进行拆检分析,最终精准锁定问题关键,将解决方案聚焦于“轴头泵”术。但通用标准件无法适配现有设备,安装空间受限、供油参数不匹配等问题成为新的拦路虎。


为高效推进攻关,班组采取兵分两路的策略:一组人员蹲守设备旁反复测量尺寸数据,精准绘制安装图纸;另一组携带实测数据与设备厂家进行沟通,共同优化泵体核心参数。为不影响正常生产,所有试验工作均利用夜班4小时的停产窗口期开展,团队成员多次修改安装方案与泵头流量参数,最终敲定定制化改造方案。仅用两个周末的时间,维修大班便圆满完成8台设备的改造安装工作。

今年设备运行数据显示,同类故障次数从去年的50次降至23次,降幅超50%;其中故障最为频繁的19号拉丝机,故障次数从12次锐减至1次,降幅高达91.7%。截至目前,此次改造已直接节约设备维修费用10余万元,通过产量提升创造的额外效益近20万元,真正实现了 “小投入大回报”的预期目标。


如今,这套高效实用的润滑改造方案已在事业部绞线作业区逐步推广应用。维修班并未停下创新脚步,仍持续跟踪设备运行数据,计划通过优化油管走向等方式进一步降低能耗。“降本创效没有捷径,只要肯钻肯拼,小改造也能啃下硬骨头。”艾敏的这番话语,正是维修班组勇于创新、攻坚克难的生动写照。



文图:刘宇康 蔡昱超

编辑:陈小香

审校:张名海

出品:新钢集团党委宣传部


声明:本公众号注明原创的内容权利属于新钢集团所有。未经授权,任何人不得擅自使用,包括但不限于复制、传播、展示、镜像、上载、下载、转载、摘编等。已经授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明作者来源。否则,将依法追究其法律责任。

更多精彩:中国宝武

图片

【声明】内容源于网络
0
0
新钢集团
新钢集团新闻信息发布
内容 4010
粉丝 0
新钢集团 新钢集团新闻信息发布
总阅读750
粉丝0
内容4.0k