“争当设备维修的‘当家人’
练就技术攻坚的‘硬实力’”
是山东港口青岛港油港公司
装卸二队自主维修的初心与目标
今年以来
装卸二队持续创新维修能力
探索出一条
提质增效、安全可靠的新路径
以往,进口输油臂大型液压缸活塞杆密封圈更换等关键维修任务,长期依赖外部单位承接。维修成本居高不下、周期冗长,更让核心技术受制于人,制约了自主保障能力。装卸二队维修团队主动请缨、迎难而上,毅然开启从零起步的技术攻坚之路。此次维修面临多重考验:输油臂高达22米,配套液压缸长5米、重约0.5吨,维修人员需攀登至狭窄的海侧平台作业,吊装操作风险高,加之无成熟维修工艺可借鉴,技术攻关难度陡增。团队扎根现场一线,一边查阅技术资料,一边多方请教行业专家,经过反复研讨推演,最终攻克了“专用工具辅助密封圈安装”与“千斤重液压缸在高空平稳吊装与精准定位”的困难,仅用52小时就完成了液压缸密封圈的更换任务。节约委外资金40万元,实现了该类设备自主维修“零的突破”。
自主维修不仅要“修得好”,更要“修得省”。装卸二队始终秉持“节约就是创效”的理念,将成本控制贯彻维修全流程。通过建立备件数据库,精准掌握备件使用和库存情况,实现采购优选优价;注重维修前准备,减少无效作业时间,积极开展“变废为宝”活动,鼓励员工利用废旧材料自制工装具。今年以来,团队利用回收的型钢焊接成吊臂和底盘,制作成移动式吊具;将维修换下的废旧输油管道进行切割,制作码头前沿护栏坎等,累计实现节支降耗30万元。
自主维修的核心在于技术创新。装卸二队维修班激励职工立足现场开展小改小革,切实破解生产难题。针对码头导缆桩锈蚀严重问题,团队创新设计“十字”工桩,提升更换效率与防腐性能;在对90泊位输油臂紧急脱离防误动作改造中,通过加装声光初级报警,实现初级、一级、二级的有序排列,有效避免误触一级报警导致的紧急脱离装置误动作,显著提升了设备的安全性。此外团队还完成了触摸静电消除器门禁推拉杆、润滑油加注工具、液压废漆回收装置研发等多项技改项目,节省资金超过80万元,实现技术突破与经济效益双提升。
未来
山东港口青岛港油港公司将
继续以技术为翼、以效益为纲
以安全为基
解锁更多自助维修新模式
为港口高质量发展
注入源源不断的内生动力

