在丰源轮胎公司部件车间2号四复合卷取工位,一项由机械班长赵志民推动的“微改造”彻底改变了传统作业模式。过去,该工位长期依赖人工调整垫布跑偏,近80%的纠偏工作需手动完成,不仅效率低下,操作工还面临设备运行中的安全风险。
赵志民带领班组连续一周现场蹲守,记录偏移数据并测算张力参数,最终确定加装“自适应纠偏辊”的方案。仅用三天,新辊轴安装完成并投入使用,实现了对材料轨迹的实时跟踪与自动纠偏。改造后效果显著:纠偏合格率提升至98%,操作人员由两人减至一人,日产能提高12%,每月节省人工成本超两千余元,更关键的是彻底消除了人工干预带来的安全隐患。
“把工友的‘麻烦活’变成机器的‘自动活’,就是咱的本分。”这根看似普通的纠偏辊,以巧妙的“小改动”实现了效率与安全的双提升,也为公司后续设备优化提供了有益借鉴。
(部件车间:王 猛)
编辑 | 赵婉佼
审校 | 考 超
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