近日,选煤厂完成W22F54型浅槽分选机欠速监测改造,彻底解决传统监测弊端。
此前设备采此前设备采用机械触点式监测,高粉尘工况下备件易磨损,成本高,且±1mm偏差即触发误停机,月均影响生产4小时;监测驱动端,多次因从动轴卡死致链条断裂,造成12小时以上停机。
此次改造选用图尔克转速监控器与接近开关,在从动轴加装金属感应块,与驱动端组成“双点位监测”,信号直连PLC系统。当转速连续3秒低于12r/min,系统自动报警停机,故障排除后可一键复位。
改造后设备误动作清零,备件更换周期延长6倍,年省成本超万元,有效运行率大幅提升。既解决“误停机”“断链停机”,又形成了可复制的设备升级经验,以“小改造”释放“大效能”,为选煤系统的稳定运行保驾护航。

