蒙西公司磴口电厂,汽轮机抽汽止回阀“关阀迟缓”问题长期成为制约机组安全稳定运行的“心腹之患”。随着设备老化加剧,阀门关闭时间普遍攀升至1s以上,个别阀门超过17秒,不符合DLT 711-2019《汽轮机调节保安系统试验导则》中关于“与汽轮机缸体直接相连的抽汽止回阀总关闭时间应小于1s”的要求,被列为公司安全生产技术监督重点整改攻坚事项。
此前,经咨询设备厂家并调研行业同行实践,传统解决方案聚焦于气动执行机构整体改造。然而,单台阀门改造费用超20万元,两台机组共16台阀门的改造总费用高达320余万元,成本压力十分突出。
关键时刻,热控专业自治区劳模吕广海主动请缨,以劳模担当扛起破局重任。他带领热控及汽机专业人员深耕细研,一方面拆解分析气动执行机构内部结构,精准定位卡滞症结;另一方面调取DCS系统历史运行数据,结合气动控制核心原理反复推演,最终创新提出“加装双只快速排气阀”的优化方案——通过加速气缸内压缩空气排放,从根源上缩短阀门关闭响应时间。
方案落地阶段,吕广海充分发挥劳模工匠的示范引领作用,紧抓#2机组检修窗口期,统筹协调汽机、热控专业开展跨专业协同作业,顺利完成8台止回阀的气缸解体检修、气控回路升级及快速排气阀加装调试。
改造成效立竿见影:所有抽汽止回阀关闭时间均压缩至1s以内,完全满足技术标准要求,机组抗风险能力显著提升;同时较传统改造方案单台机组节省成本160余万元,实现安全保障与经济效益的双重突破。吕广海凭借精湛的专业技能与敢闯敢试的创新精神,成功破解生产技术瓶颈,为蒙西公司高质量发展提供了兼具示范性与推广价值的实践样本。
编辑 丨 吕广海
审核 丨 许智杰
终审 丨 王传启
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