
事件经过:
8月19日7:40分启#2脱水系统,启#2真空泵,运行工况稳定,电流249A正常。10:58:57 #2真空泵电流由248A突升至330A后降至98A;11:01:57立即停止#2真空泵,运行值班员就地检查#2真空泵皮带完好,电机轴承处温度98℃。
检修人员测量电机直阻及绝缘正常,联系机械拆卸皮带以便判断电机前轴承情况;由于机械人员消缺无法分身,后又联系运行,最后采取消除A侧脱水系统的缺陷,启动A侧脱水系统的方法,以确保A侧系统运行;第二天又联系机械进行拆除皮带后,发现电机前轴承正常,但是轴已经断裂;(盘动电机对轮,前端转动,后端后风扇不动)。
原因分析:
1)真空泵电机以前多次发生前轴承损坏的故障,主要是机械负荷较重,皮带轮偏向的拉力很大导致电机投入正常运行后不久就发生震动大,轴承受偏向力作用大而损坏;
2)#2真空泵电机此前就因前轴承损坏进行大修不久(5月5日大修结束),电机空转等试转均正常,但是带机械投运后不到4个月发生了断轴事故。从电机与机械连接的形式看,与脱硫的氧化风机电机基本相同,故分析断轴原因有两点可能:一是电机转轴的材料存在缺陷,不能长期承受较大的偏向拉力而导致断裂;二是电机不适合径向皮带轮连接的方式,长期采用径向皮带轮连接方式,会导致电机转轴长期受偏向力而韧性降低,发生金属疲劳而最终发生断轴事故。
3)真空泵电机以前多次发生前轴承损坏,#2真空泵电流由248A突升至330A,电机轴承处温度98℃,轴承异常负载力矩增加,是断轴的诱发原因之一。
4)真空泵电机功率185kW,在380V低压电机中功率偏大;电机采用皮带轮传动方式与泵联接,效率低于95%,因此要求电机必须有冗余容量;皮带主、从轮安装要求在同一平面,而且皮带不能太紧,太紧会给电机轴带来额外的负载,容易使电机轴一侧受到径向外力,长期运行容易发热,疲劳过度将会发生断轴等问题。
暴露问题:设备检查维护不力,未能根据设备特性制定针对性防设备损坏措施。
防范措施:
1)加强电机与泵皮带轮安装、联接工艺质量;
2)加强巡回检查力度,发现轴承及皮带过热问题应及时通知检修处理,或切换运行;
3)对皮带传动的电机建议大修解体时,进行电机轴金属探伤检查,以便发现问题及时处理。
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