大数跨境

科技创新|这些“微创新”,让生产更顺、环保更稳

科技创新|这些“微创新”,让生产更顺、环保更稳 晋能控股装备制造集团
2026-06-16
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导读:小改小革,往往是降本增效、绿色发展的“金钥匙”。近期,各单位围绕现场难点,实施了一批投入不大、见效明显的技改项目,用“小动作”撬动“大变化”。

小改小革,往往是降本增效、绿色发展的“金钥匙”。近期,各单位围绕现场难点,实施了一批投入不大、见效明显的技改项目,用“小动作”撬动“大变化”。

▐ 加药系统“智变”,环保有了“硬支撑”





“现在全自动设备精准配比药剂,不用人工反复调试,水质更稳定,还减少了药量,咱们的环保工作越做越精细了。”

在寺河矿矿井水处理站加药间,地面运行工区运行三队队长李雷涛一边查看新设备运行情况,一边对巡检人员感慨道。

这座处理站自2002年投运,2007年扩容后日处理能力达1.68万立方米,承担着矿井废水处理、井下复用、厂区供暖等重要任务,是矿区水资源循环利用和生态环保管控的关键环节。但由于建站早、设备老化,原有PAM、PAC加药系统长期存在计量不准、溶药罐偏小、全程依赖人工配药等问题,难以满足当前绿色生产要求。

为破解这一难题,李雷涛带领团队实施加药系统专项改造:

• PAM系统升级:配套全新三腔式全自动加药装置,0—4000L/h配制可调,浓度稳定在0.1%—0.5%,供水、投加、溶解、控制一体化,自动完成预混、稀释、熟化、储存全流程,并依托PLC智能控制,实现液位自动启停、低液位报警,彻底消除人工误差。

• PAC系统优化:扩容药箱,新增低液位保护、液位远传、高低限报警及低低液位停泵功能,有效防止投药泵空转损坏,保障设备安全运行。

一线职工这样评价改造后,处理站告别了人工高强度配药模式,药剂投加更精准,出水水质稳定达标,药耗和设备损耗明显下降,运维人员也从繁琐操作中解放出来。“不用再守着药罐调比例,系统自己就把活干好了,这才是我们想要的绿色技改。”

▐ 给设备装个“小挡板”,飞尘少了效率高了





“以前两个人搬不动,现在两个人能抬走!” 

近日,一款名为“建明轻型内斜式可排渣放水器”的新设备在成庄矿井下综掘工作面投用,一线职工纷纷点赞。  

痛点即方向:从“搬不动”到“瘦下来”   

传统井下临时放水器存在体积大、重量沉、结构复杂等问题,不仅搬运安装费时费力,部分设备还因密封性不足,导致排水不稳等问题。 针对这一“老大难”,该矿抽放部组建技术骨干攻坚小组,确立“轻量化、便捷化”改造目标。   

创新在细节:体积缩减三分之二           

攻坚小组多次下井实测巷道空间与管路布局,对放水器进行“精准瘦身”设计。通过反复测算、结构模拟和材料选型,最终将设备体积缩小至原来的三分之一,重量大幅降低。同时,创新采用内斜式结构,优化阀门角度与流道坡度,从源头减少煤渣沉积风险。    

验证不含糊:十次试验保性能           

为确保“瘦身”不“缩水”,攻坚小组先后开展10余次地面耐压、放水及排渣模拟试验,在不同水压、煤渣含量工况下反复验证排水效率、密封性能与防堵能力。所有关键指标均达到或超过原有设备水平。    

实效看得见:安装时间减半,人力减负

首台样机在53242巷工作面试点安装后,实测数据亮眼! 

 • 搬运仅需2名职工,彻底解决巷道内搬运难题; 

 • 安装时间从40分钟缩短至20分钟,效率提升一倍; 

 • 密封性能良好,无漏气漏水现象,排水效率与传统设备持平; 

 • 内斜式设计减少煤渣堵塞,运行更稳定。 

 一线职工评价:“好用、省劲、不堵,这才是我们想要的放水器。”

作者|韩栋 刘建建

编辑|牛君丽


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