设备技改节能增效
绿色生产再上新阶
--联合特钢3#烧结脱硫脱硝项目实施流化风机互通技改
在生产设备优化升级的进程中,一项针对灰斗流化风机与分气箱的技改项目正悄然发挥着重要作用。通过巧妙的改造,不仅降低了能耗与成本,营造了更安全的工作环境,更为企业绿色发展注入新动力。
技改方案:
联通辅助,节能降噪
近日,联合特钢3#烧结脱硫脱硝项目对灰斗流化风机与分气箱进行了创新调整。在灰斗流化风机向分气箱流化的管道上,加装了手动截止阀和压力表。这一举措,为调节分气箱使用风量提供了便利,同时降低了电量消耗。
考虑到灰斗流化风机功率达18.5kw,而分气箱流化风机仅7.5kw,前者完全能够满足生产需求。基于此,技改方案决定让灰斗流化风机带动分气箱管路运行,分气箱流化风机则停运备用。
通过联通管实现风机互相辅助备用,不仅有效降低了灰斗流化风机运行噪音,减少项目人员职业病危害,还能延长分气箱流化风机维护保养周期,优化整体设备运行效果,达成节能降耗目标。
技改成果:
多方受益,成效显著
技改实施后,经过一个月的运行观察,除尘返料系统运行状态良好,各项指标均达到预期效果。
在节能方面,分气箱流化风机停运后,日节省电量158.4kw,年节省电量57816kw,约节省电费41974.42元。同时,降低了设备采买风机皮带、轴承油封易损件、润滑保养等维护费用5万余元。节约成本0.026元/吨矿。
在设备稳定性与安全性方面,设备故障率显著降低。较2024年同时期,分气箱设备故障率降低43.2%。与此同时,灰斗流化风机噪音大的问题得到有效治理,降噪效果良好,减少了职业健康风险。
在生产管理方面,设备互通备用,延长了设备使用周期,能有效降低运行设备故障率,保障系统稳定顺行。
技改前
技改后
节能减排、绿色运行。未来,龙源惟德将继续专注现场提升,以精益管理赋能新发展。
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供 稿 | 龙源惟德运维中心 姚 铮
初 审 | 贾瑞琪 赵洋涛
终 审| 赵 朔 张建飞
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