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近年来国内外的风力发电机组滚动轴承失效的案例不断出现,欧洲某知名风力发电机制造厂就因其多台直驱机组的主轴滚动轴承失效赔付业主6.2亿欧元。据近两年来的统计,国内多家风力发电机组制造厂就有一千多台直驱机组的主轴滚动轴承失效;双馈机组也有几千台的各种滚动轴承或轮齿失效。前不久调查到福建浦田某风电场的20台国外某知名品牌的风力机就更换了6台增速齿轮箱,其余的在次年进行了更换。瓜州某60万千瓦风电场也更换了17台风电机组的增速齿轮箱。去张家口几个风电场调研,路过河北丰宁,调查到丰宁某风电场的风力机上的增速齿轮箱均出了故障。以上问题在当年大规模引进风力机技术时就已引进来了,只是我们没有全部消化和识别。
回顾12年前《行星齿轮传动失效研讨》一文,介绍过德国某风电齿轮箱制造厂其供应全世界风电增速齿轮箱之中有4500多台出了故障,造成当时欧洲九个风力发电机组制造厂破产,也连累到在中国的几百台风力发电机组(后来是国内C齿轮箱制造厂对该批增速齿轮箱作了更换)。按当时欧洲某知名保险公司的统计,在那4500多台故障的风电齿轮箱中表现在轴承上的占30%(约1350台)、表现在轮齿上的占39%(约1755台)、表现在风电齿轮箱轴、泵、联轴器、箱体、密封件等其它方面的占31%。自那以后世界各风电齿轮箱制造厂和轴承制造厂都从优化齿轮箱或轴承结构设计、制造工艺、制造精度、制造材料、表面处理、润滑方式、润滑材料、优化滚动轴承轴向载荷、优化滚动轴承径向间隙、优化滚子接触角、优化滚子的波纹度、优化滚动轴承滚子修形、优化齿轮齿修形、优化行星传动结构、优化均载系数、安装工艺、试验验证等方面都做了大量的改进。
那些通常适用于恒速运行的船用齿轮箱或其他工业用齿轮箱行之有效的措施,用在风力机或风电齿轮箱上却只能治标、不能治本。都未能达到预想的效果,只要风力机运行到一定时段,风力机的主滚动轴承、风电齿轮箱的滚动轴承和轮齿照样出现故障,而故障频率和故障面是不断地加剧。这引发我们的深思!只有找到导致出现这些故障的真正原因才能根治或减少这些故障的出现。
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