大数跨境

“精益运营 向新跃迁”系列报道①|襄阳工厂的“小改善”大能量

“精益运营 向新跃迁”系列报道①|襄阳工厂的“小改善”大能量 奕派科技襄阳工厂
2025-06-06
1
导读:为深入践行东风乘用车制造总部“精益运营 向新跃迁”党内主题实践活动强化全员持续改善意识我们熟悉的“智造专列”

为深入践行东风乘用车制造总部

“精益运营 向新跃迁”党内主题实践活动

强化全员持续改善意识

我们熟悉的“智造专列”
再次立足质量、成本、交付、效率、管理
聚焦“五个一”改善行动

开启沉浸式改善探索之旅

一起来看襄阳工厂如何用“小改变”撬动“大生产”

冲压车间

1

生产A班李焕伟

将端拾器拆除,切割多余部分,吸盘间距间隔缩短为95cm,每年可节约成本5824元。

2

生产B班徐越

加装踏台,降低登高安全风险,减少上下高度,提升工作效率,每年可节约成本1936元。

3

现场技术室冯启元

优化换模流程,减少滑块调整电机调整时间,减少主电机调整时间,每年可节约成本3.3万元。

焊装车间

1

侧围班董华俊


增加一个焊接塌台,减轻作业负荷,降低焊接不良率,每年可节约成本2.08万元。

2

主线班黄辉凡

制作悬空平台,在车身上方增加固定平台,将工具集中存放,减少步行数,每年可节约成本1.04万元。

3

侧围班胡泽昊

增加零件识别传感器,消除错装风险,每年可节约成本2.5万元。

涂装车间

1

打磨班任启航

增加自动BOC杯外清洗程序,减少单次保洁时长,每年可节约成本40.7万元。 

2

设备保全徐小龙

换色阀采用备件国产化替代,每年可降低易耗备件更换成本3.1万元。

总装车间

1

现场技术室陈丽萍

对电机增加二维码和系统校验,消除错装风险,每年可节约成本1.26万元,提升产品质量,100%防止流出。


2

最终二班郭毅栋

电动座椅安装紧固时增加海绵垫块,实现座椅自行调整至最前端,单台减少弯腰8s,减轻作业负荷。

经过改善之旅第二期的小改善实践,纳米01的品质愈发牢固,生产效率稳步提升,制造成本持续优化, 这些来自一线的智慧结晶,不仅让员工切身感受到“五个一”行动带来的创新力量与成就感,更生动诠释了“精益运营 向新跃迁”的深刻内涵,每一个小改善都是襄阳工厂创造价值、提升竞争力的关键一步,用“小改变”撬动“大生产”,为实现高质量发展目标努力,让纳米01在精益制造道路上越跑越稳,越跑越远!


东风乘用车制造总部襄阳工厂                              

撰稿:岁丹、张超

编辑:付丹诚

初审:周家乐 

终审:方舟

【声明】内容源于网络
0
0
奕派科技襄阳工厂
襄遇纳米,欢迎关注!
内容 0
粉丝 0
奕派科技襄阳工厂 襄遇纳米,欢迎关注!
总阅读0
粉丝0
内容0