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五转五增五提升 | 未来“智取”脱硫塔

五转五增五提升 | 未来“智取”脱硫塔 兖矿未来能源
2025-09-03
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近日

兖矿能源未来能源

煤制油分公司热电车间

2#脱硫装置检修

突破传统思维

创新应用“氧化风+工艺水溶解”方

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安全高效完

脱硫塔浓缩段底部清理工作


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作业风险显著降低

将沉积的硫酸铵“变废为宝”

实现安全与效益双赢


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该公司热电车间2#脱硫塔在长期运行下,浓缩段底部沉积了约10厘米厚的硫酸铵。传统清理方式需人员进入受限空间作业,风险高、耗时长。更棘手的是,沉积物含水量高,无法作为成品销售,处置成为难题。



面对挑战

该公司积极践行

“节支降耗 吃干榨净”理念

结合物料特性

开创性提出

利用现有工艺进行

稀释水+氧化风清理方案

向塔内注入生产水

随后通入氧化风



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他们利用氧化风的强力扰动,使底部沉积的硫酸铵颗粒充分与水体接触、溶解。







过程中持续补充新鲜工艺水进行置换,直至塔底沉积物彻底溶解。







溶解形成的硫酸铵浆液被输送至1#脱硫装置,经过再结晶、分离、干燥、包装等标准流程,最终转化为符合销售要求的成品硫酸铵。




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这一创新方案

成效显著

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作业风险大幅降低

工作效率显著提升

项目工期明显缩短

经济效益尤为可观

↑↑↑

经核算

该方案实施后

可减少人工费用支出约1.9万元

回收硫酸铵20吨

增加销售收入约1.7万元

溶解液的后续处理

还将持续创造可观价值


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此次2#脱硫塔清理的创新实践

是煤制油分公司

“降本增效”理念

在具体工作中的生动体现

有效破解了

安全风险与资源浪费的双重难题

为同类设备检修维护

提供了可复制推广经验

实现了“安全有保障

成本降下来 资源用起来”目标



发稿 | 张璞 李玉
编辑 | 董高明  编审 | 王玉霞
审核 | 李建荣 

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全力建设煤油化电一体绿色低碳高端能源化工基地和特色新材料产业基地
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