7月24日17时,聚丙烯装置主控室报警系统恢复正常,反应器温度、压力等关键参数趋于稳定。经过近70小时连续作业,抢修团队完成聚丙烯装置反应器抢修任务,比计划提前22小时恢复生产。
故障发生:反应器搅拌器结块问题日渐凸显
近日,聚丙烯装置发现聚合反应器系统出现异常,送料旋转阀电流波动逐渐增多,第二反应器负荷不断降低,7月21日凌晨3时,数据显示,第二反应器负荷超出运行下限15%。当班人员发现异常后,立即启动装置异常处置流程。
中心技术组通过反应器运行负荷、运行电流、穹顶温度等关键参数判断,确认故障原因是反应器内生成的聚合物块料缠绕搅拌器桨叶,块料、条料长度30厘米以上,导致搅拌效率下降,造成反应停留时间缩短,直接影响反应器负荷。同时下游挤压造粒单元负荷已降至最低负荷,按此情况,每延迟一小时恢复,将造成聚合单元与挤压造粒单元生产负荷无法匹配,影响装置平稳运行。针对这一紧急状况,烯烃聚合中心经理柏旭刚立即汇报公司领导,在相关部门的统筹安排下,需在96小时内完成抢修,保障全厂物料平衡。
现场攻坚:精细操作清除块料
抢修作业面临反应器内部空间狭窄的难题,人孔直径仅0.8米,内部光线不足,操作难度较大。中心技术人员带领检修组进入反应器内部作业,使用特制工具剥离缠绕的块料。作业中,每清除5厘米范围的块料,就需检查确认,靠近搅拌器桨叶处确保操作精度控制在1毫米以内,避免损伤搅拌器桨叶。
多方协同:保障抢修高效推进
抢修期间,各相关部门协同配合,装备管理部积极协调施工队;生产运行部统筹调整全厂物料平衡;中心技术人员加班加点,始终坚守在现场,密切关注着每一个环节;维保队伍剥离缠绕的块料,人工清理队伍倒运剥离后的块料与条料;安管人员全程严格管控,确保抢修工作安全进行。
经过3个昼夜的连续奋战,抢修团队克服了重重困难,提前22小时完成了抢修任务。7月24日17时,装置一次开车成功,各系统运行稳定,抢修效果显著。
烯烃聚合中心经理柏旭刚说:“接下来,中心将继续全力优化工艺运行参数,进一步加强全员专业技术培训,不断提高岗位操作水平,从源头预防块料生成,为装置安全平稳生产打下坚实基础。”
作者丨杜 军


