截4月20日,煤气化净化中心低温甲醇洗单元年度甲醇消耗较设计值低8%,较2025年平均单耗下降40.9%,甲醇降耗攻关取得阶段性成果,不仅显著降低生产成本,更提升了装置运行稳定性与经济性。
今年以来,煤气化净化中心聚焦净化装置甲醇消耗偏高这一关键瓶颈,组建专项攻关小组,全面推进甲醇降耗技术攻关。中心坚持问题导向,深入剖析甲醇损耗根源,严格按照技术攻关专项方案要求,高质量完成五项具体降耗措施,一是在装置100%高负荷稳定运行工况下,以每次3m³/h梯度逐步下调贫甲醇循环量,同步严密监测净化气总硫含量达标,精准锁定最优最低循环量,从源头减少甲醇夹带损耗;二是优化运行工况,保持低氢碳比运行,将尾气洗涤塔洗涤水流量提至设计值的1.2倍,严控尾气温度,强化甲醇回收,有效降低CO₂尾气夹带损耗;三是精准调控酸性气深冷器负荷,确保酸性气深冷器出口温度不高于–28℃,大幅减少酸性气携带甲醇;四是建立氨含量动态管控机制,当甲醇中氨含量<80ppm 时暂停排放,仅在氨累积影响系统安全时合理排放,精细化管控液相甲醇流失;五是强化装置平稳运行管理,严控非计划停车与工艺大幅波动,负荷调整时同步匹配甲醇循环量,杜绝过量循环造成额外损耗。
下一步,煤气化净化中心将持续巩固攻关成果,固化最优操作参数,完善常态化管控机制,以技术创新驱动提质增效,以精细管理保障稳定运行,全力推动装置高效低耗运行,为公司高质量发展注入强劲动力。(刘荣军)
编辑丨杨文栖


