初夏早上的阳光已经很烈,飘进车窗的风夹杂着些许热浪。望着江堤下潭口油区密集的抽油机,陈杰不禁蹙起了眉,心中生出一丝忐忑。

作为采服中心工程维修部创新工作室的带头人,他今天的任务是上井测量抽油机连杆上两个螺孔之间的精确数值,为正在研发的《抽油机连杆拉拔装置》提供定位依据。
抽油机安装检修队10余名员工在召开班前会后即将进入井场施工,陈杰便利用这个“时间差”带着游标卡尺和钢板尺进入井场测量。
本来,上井对他来说是家常便饭,可每一次上井他都有点愧疚。他是冷钣金工的高级技师,江汉工匠,吴继农创新团队主力成员之一。为了研发课题的需要,时常会带领创新团队成员上井实地考察。
虽然每次他们都会事先拟定好工作计划,到了井场,分工协作,以最快的速度完成数据调取等工作,为的就是尽量不耽误前线施工生产。但是,陈杰还是能从现场尴尬的氛围和员工的脸上看出不对劲。

陈杰也感到有点委屈,他们所做的一切,不就是为了解决生产技术难题,更高效优质地完成各项生产任务吗?
然而,这一次上井员工们的态度发生了180度大转弯。
“陈工,你来得比我们还早啊,辛苦辛苦。”还没进井场,远远地看他走来,员工们就迎了上去。“陈工,你上次给我们配备的冲击扳手太好用了。”突然的转变让陈杰有些措手不及,脑海中飞快运转,稍一定神,他想起了两个月前为抽检队配备的锂电冲击扳手。

冲击扳手在机械装配和汽车修理领域使用很广,是一种常用于拆卸和紧固螺栓的电动工具。如果将这一工具运用到抽油机检修工作中,将大大减轻劳动强度,提高工效。有了这个想法后,陈杰一方面多次与省内外几家冲击扳手的厂家技术人员协商;另一方面通过试验与计算,将冲击扳手扭矩设定为510-1800Nm之间,螺栓尺寸设定为M24-M42之间,并根据井场安装情况增加了加长套管与辅助工具。
不久,两套按设计要求订制的冲击扳手在抽油机检修过程中大展身手,能完成65%的螺栓拆装。以往,由于抽油机紧固螺栓又大又长,空间狭小的地方只能一扣一扣地拆装,大多配合笨重的固定扳手与榔头一起使用,耗时而费力。“有了这个冲击扳手,拆装螺栓分分钟就能搞定。”班长张勇笑吟吟地对陈杰说,“这么好用的工具得多配几套才好。”
见到这套工具受到一线员工们的欢迎,陈杰咧开嘴笑了,同时也让他有了更深层次的思考。
2022年,在涪陵一次管线施工时,为减轻山区施工中运管劳动强度,他前后设计了3代不同驱动方式的连管机具,单天连管最高完成817米,比用传统工艺时效提高1.6倍。可是回到平原施工时,员工们却不喜欢使用这套连管机具。“装车太麻烦,又笨又重,有这功夫还不如多连几根管。”

陈杰替他们算了一笔帐:一根管至少要拧10扣,从抬管、引扣到搓扣,10个人要不停地轮流作业。但用了连管机具后,20秒就可连好一根管。孰快孰慢,当下立判。
打破了这个思维定式后,员工们在一次次施工中尝到了甜头,“还是这个大家伙管用。”
陈杰很清楚,员工们之所以不愿意用,是连管机具装卸与运输起来较为麻烦。他心中已开始酝酿第4代全自动连管机具的设计,解决了运输问题,这个难题就会迎刃而解。

这让他联想到另一个问题,设计出来的产品不光要好用,而且要让员工们爱用。只有站在一线员工的角度,全方面考虑他们的所思所想,解决他们迫切需要解决的难题,才能得到他们内心的认可。
正如冲击扳手一样,只要设身处地为员工着想,就一定能得到他们的欢迎。想到这儿,他心情为之一振,专注地与抽油机安装检修队副队长徐新军商量起《抽油机连杆拉拔装置》研发进展来。作为这个课题的技术顾问,他似乎看到以往需要一两个小时才能卸下来的曲柄销,在新装置的加持下只需几分钟就能轻松“搞定”,以及那一张张流着汗水的笑脸。
回到工程维修部已是中午11点40分,他马不停蹄地召集创新团队成员开始“排兵布阵”。陈杰说,在研发上遇到困难,要多上井,多听听一线员工的意见与建议。

来源:中国石化江汉油田


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