
2月19日9点20分,随着乙二醇装置开车投料一次成功,并于16点30分产出乙二醇产品,标志着为期6天的检修工作顺利结束。

这得益于EOEG业务团队领导日常对隐患排查的高度重视,提早动手,制定了科学详细的检修方案,尽管此次装置停工检修突然,且面临技术要求高、施工难度大、交叉作业多、人员少、时间紧等特殊性,EOEG业务团队进一步加强安全质量监管力量,实现了零事故、零污染、零伤害、零缺陷,为装置“安、稳、长、优、满”运行提供了可靠的保障。

近段时间,从E411到C-310塔的脱醛线,存在因环氧乙烷聚合引起管道不畅,如果处理不及时,将严重影响环氧乙烷产品质量,甚至威胁到生产安全性。团队经理段小卫有条不紊地部署工作,与TCL林华辉、技术员马华程、施工管理员邱礼文等人利用本次停工的机会,分秒必争,抢抓时间处理。
他们坚守现场,督促使用正确工具、保证能量隔离有效、环氧乙烷检测仪得到充分确认。现场在断开法兰处增加临时水管、落实喷淋完好待用,石化园区消防大队出动三部消防车全过程监护。在内操高美华的指挥下,外操陈龙、徐晓斌对现场流程再三确认。

同时,段小卫要求在塔顶作业和监护的人员,坚决落实佩戴空呼,带好手套,防止环氧乙烷伤害风险。直到夜间送往抢修的阀门回装,管线疏通完毕,他们悬着的一颗心也慢慢地平静下来,大家终于欣慰地笑了。
夜已深,团队领导们却没有一丝睡意,他们聚在一起讨论着这次抢修的工作中不足的地方,生产、设备、技术、安全等各部门负责人凝心聚力、群策群力,为EOEG稳定生产而倾情奉献。

安全无报警、现场无事故、质量无泄漏、进度受控制,尽管检修现场复杂,运行方式一变,安全措施也得跟着变。春节期间,在人员紧张的前提下,EOEG业务团队全体员工加班加点,以厂为家,全力以赴,攻坚克难,为装置检修无私奉献。

图文:谢东明

