炼铁技术指标退步 为什么?怎么办?
中国冶金报 2017年2月20日
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日前,由冶金行业信息中心组织的全国高炉长寿、开炉、停炉、封炉及生产指标分析专题研讨会在北京举办。
会上,中国金属学会炼铁专家王维兴指出,2016年前8个月,钢协会员单位入炉焦比升高3.70kg/t,喷煤比下降1.90kg/t,燃料比升高1.08kg/t,炼铁工序能耗升高0.94kgce/t,休风率升高1.02%,熟料比下降5.83%。各炼铁企业之间技术经济指标的差距在拉大,节能减排工作遇到阻力;连原指标先进的某国有大型钢铁企业的入炉焦比也升高了5.31kg/t,燃料比升高了5.12kg/t,这更说明了问题的严重性。
炼铁技术指标不容乐观
2016年前8个月,钢协会员单位有56家企业铁产量下降,下降20%以上的企业有16家。同期,各单位统计的高炉年平均燃料比为527.57kg/t,比2015年升高1.08kg/t。这一时期,各单位统计的高炉焦比升高3.70kg/t,小焦比下降0.22kg/t,煤比下降1.90kg/t,实际燃料比应是升高1.58kg/t。
与2015年同期相比,有31家企业的燃料比在升高。一些企业因高炉原燃料质量恶化、热风温度变化、操作水平变化等因素,焦比和煤比同时升高,使燃料比升高。同期,有15家企业出现了焦比升高幅度大于煤比降低的幅度,使炼铁燃料比升高。出现这种情况有多种原因,主要的原因是高炉生产顺行不好而被迫采取的措施,是不经济的。目前,焦比升高是在入炉铁品位升高1.55%的条件下产生的,升高的企业面广,一些特大型企业都升高,说明问题严重。
2016年前8个月,钢协会员单位高炉喷煤比为141.30kg/t,比2015年同期下降1.90kg/t,是近年煤比下降幅度较大的一年,且下降的企业数目较多。提高喷煤比是高炉炼铁技术进步的中心环节。在一般炉料质量条件下,喷煤比应大于130kg/t,低于1000℃热风温度的高炉是不适宜喷煤的。
同期,各单位高炉热风温度为1140.80℃,比2015年同期降低25.40℃。与2015年同期相比,有30家企业热风温度升高;有36家企业热风温度降低,甚至有单位风温仅为891.29℃。热风温度偏低,与国外先进水平相差80℃~120℃,这也是我国炼铁燃料比偏高的主要原因之一。
同期,各单位高炉入炉品位为57.35%,比2015年同期提高1.55%。据统计,2016年前8个月,有40家企业的高炉入炉品位得到提高,有26家企业的入炉品位在下降。
同期,各单位进口铁矿石6.69亿吨,比2015年同期升高9.2%;其价格连续下降,有利于购买高品位铁矿石。专家认为,高炉炼铁如果采用低于50%品位的铁矿石,即使白给也不能要。因为渣量太大,不经济,高炉能源环保指标均会恶化,建议不要再购买低于60%品位的进口矿。
同期,各单位高炉休风率为3.47%,比2015年同期上升1.02%。高炉休风率低是高炉能够生产稳定顺行的主要标志,是高炉操作水平高和设备运行状态良好等方面的综合体现。
当前,我国高炉生产不稳定的主要原因是炉料质量不稳定。一些企业为降低成本,采购矿石量少,出现断料种情况,烧结被迫不断改变配矿。炼铁人必须充分认识到:稳定是高炉生产的灵魂,一切效益均需要稳定做保证。
备注:据光大钢铁团队估算,全国进口铁矿石中,品位在60%以下的占比约30%。
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