在公司南风井深井泵的检修现场,记者看到,工作人员正在与当地村民进行沟通协调,据了解,每次对东水源井和南风井深井泵进行维修时,需租用吊车进场才能完成作业。
“每次吊车进场时都需与当地村民进行沟通,然而在检修频次多的情况下,会发生协调不到位而影响正常检修的情况。”本源公司负责人李卫彬说道。为此,本源公司组织技术人员开展技术攻关,结合现场条件和水泵维修作业要求,加大创新力度,深挖内部潜力,自制了一款专业性强的矿用水泵提升装置,有效解决了这一问题。
该装置由支腿、横梁和底梁电动绞车、钢丝绳、导向轮、吊钩连接而成,底端设置有绞车,一侧为有支撑平台,一侧为提升通道;电动绞车通过电控箱内接触器按钮实现控制,作业时通过导向轮调正水泵与井口中心方向。
现用深井泵的重量为9吨,该装置按最大提升重量15吨设计,且拆卸方便,便于运输,可结合实际及时更换作业地点进行检修,有效提升了作业时的安全系数和检修维护效率,达到了省时省力的效果。
该装置制作成本需一次性投入25800元,经初步测算,按目前南风井和东水源井4台深井泵,每年每台泵检修2次计算,可节约吊车租赁成本超15万元。目前,已累计参与检修2次,按照每次一个台班吊车费用为2350元来计算,已节约吊车租赁费用28200元。
“该创新项目在公司的创新评比中取得优异的成绩,在实际应用中取得良好的效果,把创新转化为实际经济效益,是我们推广创新应用的根本动力。”公司创新办负责人王杨介绍。
用创新破解生产难点,用创新赋能高效发展。近年来,公司牢牢牵住创新这一“牛鼻子”,广泛组织动员,推动成果转化,不断探索创新管理新方法、新路径、新模式,广大员工通过积极参与“五小”创新活动,进一步提升了创新意识、创新能力,总结形成了一批有价值的创新成果,为奋力开创高质量发展的“标杆示范型”煤炭领军企业新局面注入了创新活力。(王鹏 王杨 崔红红)
潞安化工余吾煤业
编辑:王 江
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