公司本源公司机修厂负责井下4寸和6寸静压水管的制作工作。长期以来,该厂在焊管刷漆工艺方面存在诸多问题,尽管针对刷漆工艺经过改进,但整体生产工艺依旧较为简单,工作效率低下,漆面质量也不尽如人意。
为了改变这一局面,本源机修厂以降本增效为目标,秉持创新理念,对刷漆工艺技术流程进行了全面改造。此次改造的关键在于引入了采用“静电喷涂技术”的喷塑装置,该装置通过高压无气喷涂机,能够将粉末涂料均匀地喷涂到工件表面,实现了机械化涂装。
在这套装置中,喷枪和支架发挥着关键作用。喷枪作为粉末涂料喷涂到工件表面的直接工具,不仅控制着涂层质量,还能提高喷涂效率,适应多样化的喷涂需求,更保障了操作过程中的安全性。同时,该装置操作简单,工作效率大幅提高的同时,也减少了粉尘对作业人员身体健康的损害和劳动强度。
据统计,改造前每班需要4人同时作业,而改造后每班仅需2人即可操作,每班能节约210元人工费用,每月可节约6300元,全年可节约费用70000余元。
此次对“静电喷涂技术”的成功改造,不仅提高了涂装的效率和质量,还降低了生产成本和劳动强度,优化了作业环境,为矿井的高质量发展提供了有力支持,下一步,该厂将继续秉持创新精神,不断优化生产工艺,创造更多的经济效益。(崔红红 王鹏)
潞安化工余吾煤业
编辑:黄廉清
监制:李 鹏 杨利军

