近日,机修厂积极响应矿降本增效号召,主动作为,成功完成了80型皮带运输机整架检修、关键部件修复及严重损坏机头架的重新制作任务。此举不仅显著节约了施工费用,更有效缩短了设备检修周期,为井下采掘工作面的正常接续和生产提供了坚实可靠的设备保障。
80型皮带运输机作为矿井煤炭运输系统的关键设备,其架体的完好性、运行的稳定性直接关系到原煤运输效率。面对当前紧迫的生产接续形势和成本管控压力,机修厂领导班子经过审慎评估,决定打破常规,充分发挥自身技术优势和加工能力,主动请缨承接此项检修任务。
为确保自主检修工作高质量、高效率完成,机修厂迅速抽调技术骨干,组建了专项攻关小组。小组成员对回收上井的80皮带架进行了全面“会诊”,详细制定了包含结构校正、连接部位加固、磨损部件更换在内的系统性检修方案。
在检修过程中,技术人员与经验丰富的焊工、钳工通力协作,对皮带减速机进行了精细的解体检查,更换了磨损的轴承与密封件,重新调整了齿轮啮合间隙,确保了传动效率与运行平稳性。
对于损坏的皮带配件,如托辊支架、连接杆等,根据损坏程度,采取校正修复与按图加工相结合的方式,使其恢复原有性能。
面对损坏严重的机头架,攻关小组利用厂内现有的钢材和下料、铆焊设备,依据原设计图纸,进行了精确测绘和放样,成功完成了新机头架的自主制作,其尺寸精度和结构强度均达到甚至超过了原厂标准。
整个检修制作过程,机修厂干部职工展现出高度的责任心和精湛的技艺,克服了时间紧、任务重、技术难点多等困难,严格把控每一道工序质量,确保所有检修和制作部件均符合安全运行要求。
通过此次自主开展80皮带架系列检修工作,因减少了外部协调和运输环节,设备检修周期大幅缩短,为井下工作面的安装调试争取了宝贵时间,避免了因设备不到位可能造成的生产延误。
此次机修厂主动担当成功完成检修任务,不仅是技术实力和综合保障能力的一次集中体现,更是矿井深入推行精益管理、挖掘内部潜力的生动实践。它有力地证明了依靠自身力量解决生产难题的可行性与必要性,为矿井后续持续深化降本增效工作树立了标杆。(冯儒 杨利军 王江)
潞安化工余吾煤业
编辑:王 江
监制:李 鹏 杨利军

