猴车在井下人员运输中占据重要地位,电机车+减速机组成的驱动部是猴车设备的“心脏”,其运行状态直接决定整个系统的可靠性。今年,运搬一队根据猴车运行情况,在北翼三部猴车自制并安装了定位调节装置,猴车运行更加畅快。
据了解,由于采掘的延伸,猴车在运行过程中,易出现基础沉降、移位以及驱动部运行振动移位,导致驱动部不同轴,造成最直观的现象是振动、噪声增大,其次还会导致轴承、轴异常磨损,甚至联轴器损坏等,缩短设备设施使用寿命。
为解决北翼三部猴车频繁出现驱动部不同轴问题,运搬一队党支部集思广益,从现场调研、设计、现场试验,制作了驱动部定位调节装置,分别安装在电机和减速机两侧。可以实现调节定位装置上顶丝实现电机和减速机位置的微调,同时还可以锁定锁紧螺栓后将电机和减速机位置进行定位固定。
北翼三部猴车安装定位和调节装置后,经过一段时间的运行,通过跟班副队长和现场员工的反馈,实现了快速调整同轴度,对中调节用时由原来的120分钟缩短至40分钟,用时缩短67%,减少了猴车停机时间。对中调节后,不易再出现不同轴情况,提高了设备运行平稳性,减少了设备机械磨损和振动,提高了传动性能。(王承龙 武越)
潞安化工余吾煤业
编辑:黄廉清
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